2020年已临近尾声,为助力公司年度生产经营目标顺利完成,陕钢集团汉钢公司动力能源中心发动全体干部员工献计献策,以成本管理、降本增效为依托,发挥协同增效潜力,营造全员降本增效的浓厚氛围。
挖掘潜能,降用电成本,这边“花样”频出
自发电率逐步提高。为确保完成自发电率攻关指标,中心经过调研测算,要求一方面在煤气、蒸汽系统稳定的前提下兼顾生产组织,将烧结环冷余热回收65kg/t矿、炼轧钢饱和蒸汽回收105 kg/t矿及1#机组负荷高位运行作为三大底线,实行欠产惩罚制。另一方面与炼铁加强联络,稳定高炉顶压,确保两座TRT发挥最大能力。7-10月份,自发电率平均稳定在49%左右,达到历年较高水平,节约了下网电费。
统筹安排,提气(汽)利用,这边“风景”独好
加强煤气有效利用。中心主管生产领导亲自督办,做到“一高一低”,即转炉煤气回收量达到最高,高炉煤气放散率降到最低,将8万立方转炉煤气柜和20万立方高炉煤气柜的平衡协调作用发挥到最佳。完成4#加压机改造升级,日转炉煤气量最高达到158万立方,回收指标在9月份(107.51 Nm³/t)基础上提高至10月份的127.43Nm³/t,均创历史最优记录。另外,退出1#、2#高炉煤气放散塔5个放散管,并将保留的放散管调节阀开度由3%降低至1%,大大降低了煤气放散,7-9月放散率稳定在2%左右。仅这两项指标,就多为公司月度创效80万元。
深思熟虑,减用水成本,这边“成绩”斐然
积极降低新水取水成本。合理利用南干渠与厂区水源井两者新水取水价格差异(南干渠1.44元/吨,厂区水源井0.4元/吨),实现取水成本最低化,近期实施了5#水源井洗井施工,使原本已不出水停用一年多的井每天出水量达到700m3;中心根据1#、2#水源井出水情况,适当调整电机频率,每天增加出水量300余方。每月可节约新水成本3万余元。
漫漫降本路,我们一同行。后期动力能源中心员工将自上而下心往一处想,劲往一处使,打赢这场降本增效“攻坚战”。(王辉)