“降低内部物流中转500万吨”是宝武集团中南股份物流部3年能力提升的重要项目,更是物流部降本攻坚的“重头戏”。物流部将提高板材末端库直发率作为改善项目,通过提高板材末端库直发率,减少板材中转量,降低倒运成本。
流程再“盘点” 找准“病灶根源”
物流部攻关小组成员通过现场调查、系统数据查询及讨论后,得出影响提升板材末端库直发率存在三个主要问题:一是翻钢率高,影响发货效率,末端库发货量少,主要原因是入库工操作技能不熟,未按计划堆放,造成翻钢量大,影响发货效率。二是生产计划堆放安排不合理,经梳理,末端库走货周期长船板占比4.35%,影响不大;走货周期短的50优碳板末端库占比55.84%,占比低,是末端库直发率低的主要因素。三是余材每堆堆放量少,占用堆位多,堆位利用率低,末端库入库堆放量少,可开单量少,末端库的发货量少,主要原因是生产计划安排堆放在末端库的规格品种不合理,末端库板材走货慢,堆位利用率低,入库量少,可开单量少。经过盘点,入库操作不熟练、生产计划安排不合理、余材堆位堆放量少利用率低是影响板材末端库直发率提升“病灶根源”。
效率再“盘活” 开出“对症处方”
经过多次的现场跟踪、调查、分析,针对“病灶根源”,物流部板材直发率提升攻关团队多次召开专题讨论会,开展头脑风暴,集思广益,寻找最佳解决路径,最终明确三大攻关改善要点:一是通过对入库协力人员进行钢材按计划入库堆放的培训,并在现场抽查、指导,提高入库操作技能,强化标准化作业,减少卸错率和翻钢量。二是实施末端库优先安排堆放入库快、装车快、走货周期短的品种和厚板放末端库,生产计划优先安排优碳板、凯发客户等走货周期短,堆位堆放量大的放末端库,船板、现货走货周期长及火车板的放配送库。三是减少末端库余材的堆放量,增加客户订轧板堆放量。将生产长度≥6米的余材转到配送库整理、堆放,末端库堆放余材量减少2530吨,腾空的余材堆位用于堆放客户订轧板,通过将长余材转配送库堆放后,末端库节约4个堆位,每个堆位堆放量提高,极限库容增加1000吨,堆位利用率提高。为保证板材末端库直发率有效提升,物流部制定关于优碳板优先堆放末端库的技术通知单,形成长效管理。制定板材末端库入库量跟踪表,建立纠偏机制,形成长效管理。(何郁)