今年以来,重庆钢铁能源环保部全面落实“四化”“四有”部署要求,推进算账经营,精益运营,算好生产组织大账、算实指标提升小账,基层一线班组始终保持对每一个指标要深抠、每一分钱都要计较的态度,追求极致效率、极致效益,真正做到了岗位“算账”人人参与,价值创造全员参与,多措并举降低能源消耗成本,持续激发生产经营活力。
动力管网班组激发降耗“新动能”
“今年以来,作业区降本因子进一步细化,我们动力管网班组要围绕‘氮气输损’这个指标,进一步抓实做细工作,争取再挖降耗降本潜力。”动力管网班班长陈泽刚在安排班组工作时这样说。
他带领班组成员利用创新工作室平台,积极与兄弟单位对标交流降耗经验和做法;对比氮气使用情况,做好单位之间的及时沟通;对氮气使用点进行梳理和排查,做好计量仪表点检,现场计量表显示数据异常时,立即通知计量人员对仪表进行复查处理,确保氮气计量准确;分区域、定时、定线路对管网进行点检,严查“跑冒滴漏”,发现问题迅速整改处理。
“指标虽小,潜力不小,只要我们深挖严控,节尽所能,一定能把成本再往下降”。经过努力,5月氮气输损连续两月保持最低水平,实现降本28.85万元。
供风班组释放降本“大效益”
“5月,工业风电单耗较目标降低2kWh/104m³,实现降本约7.4万元。”供风班班长刘明在班组早会上对上月指标完成情况进行通报。
这些数据、成绩都是供风班全体成员精于算计、锱铢必较,不断努力,合力突破降本瓶颈的结果。
今年以来,供风班组聚焦工业风单电耗,发动全员积极参与班组经济分析,实时跟踪高炉风机入口差压,重点关注高炉风机入口温度,发现异常及时联系高炉调整制冷机组运行方式,强化风机系统设备的点巡检,及时发现解决油系统漏点,避免漏点扩大导致风机停机的事故。同时根据夏季温度变化,及时控制调整冷却水塔运行方式,做到“勤调整,点滴节约”,并充分利用高炉检修机会,及时进行空气滤芯更换和过滤器的清洗工作,提高机组效率。
截至5月,供风电单耗累计同比去年下降25kWh/104m³,减少电费支出496.4万元。
空压班组深挖增效“新潜力”
“在当前生产组织模式下,我们既要保证空压系统各主线的压力稳定,又要尽量避免空压机组放空。”空压班班长代力说道。为了完成压空电单耗目标,班组所有成员不断分解影响压空电耗的影响因子,落实精益管理。
班组长带领班员认真开展轮班经济分析,各轮班人员跟踪用户压空压力及干燥机运行情况,督促用户定期排水和整改;根据公司生产节奏变化,及时调整空压机组运行方式,避免空压机组放空运行;根据用户压力及流量波动,做到实时动态调节机组运行方式;紧盯班组能源介质消耗,定期对空压系统能源介质管道漏点进行排查处理,降低班组能源成本。
“5月压空电单耗较目标降低5kWh/104m³,实现降本约4万元。”代力自豪地表示:“今年以来,我们压空电单耗还创下了历史最低水平!”(陈泽刚、郑未、武芳、杨柳英)
坚持算账经营 狠抓降本增效
不断激发潜力 释放活力
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