今年上半年,宝武集团中南股份铁水运输温降96.65℃,创历史最好成绩,首次实现100℃以内,达行业领先水平。对比2023年107.7℃下降10.06℃,指标提升10.26%,仅此一项协同改进,中南股份一年可实现降本1343万元。
提高运输效率,不给铁水降温留机会,核心无外乎两点:一是确保所有生产环节“同向发力”,二是铁水运输环节的极致高效地优化。为此,中南股份物流部重点攻关铁路运输环节的效率提升,誓将与铁水温降“度”争到底。
铁水运输站场,高炉承接完铁水的运输车组火速运输至炼钢工序,作业现场一派紧凑而有序的景象。“现在,7号、8号高炉至炼钢二工序铁水运输时间缩短18分钟,最大程度减少了铁水温降,降低了转炉炼钢成本。”铁运作业区员工介绍道。
可别小看这缩短的18分钟,这对铁水运输是一次有深远意义的跨越式提升。高炉牵出后至炼钢厂全部为推送,炼钢厂至高炉前全部为牵引,途中无换向,实现点对点运输,途中不解编。铁水车运行途中不再涉及驻车防溜,减少途经道口数量,从718#岔开始与原铁水运输线路分离,减少2次折返。
“铁水温度每降低1摄氏度,吨钢生产成本就提升0.33元,这个温降真是伤不起啊。每降低的1摄氏度可都是真金白银,物流部是全面联结铁水运输上下工序的重要环节,运输效率极致发挥,不让一度温降在我们手上流失是物流部的重要职责。”物流部生产安全室人员介绍。
乘铁水运输线路优化的东风,以“铁包周转率”稳步提升为核心,物流部全面打响了铁水温降保卫战。优化配包组织模式、严格控制高炉炉下空包时长。严格管控在线铁包在钢厂停留时间,实现快速周转。重包≤50分钟、空包≤50分钟。重包低于10包,炼钢一二工序各低于3包紧急情况下,严格执行1包1位模式。一系列提升铁包周转率措施全面实施,2024年,铁包周转率达6.23次/包.日,同比2023年提升8.31%。(何郁)