今年初以来,陕钢龙钢公司积极落实碳达峰、碳中和目标,以节能降碳为己任,以发展新质生产力为引擎,推动水、电、气(汽)等多项能效指标实现提升,吨钢动力能源成本环比降低8.4%,吨钢电耗环比降低2.6%、自供电比例环比提升3%,均创历史最优值。
制订错峰用电管理制度
节能是绿色发展的重要途径,是降碳的有力支撑。龙钢公司从多发少用方面发力节约电能,积极构建绿色低碳循环发展体系,不断挖掘能源动力系统潜力,持续提升能源利用效率和能源自主供给能力。
该公司发电系统不断强化专业管理
职能,细化能源管理标准,以高效机组为核心,精准调整发电量、锅炉燃烧参数等指标,积极采取发电机组外围安全设施安装、发电机冷却器清理、过滤器滤芯和冷却水管改造等措施,保障发电机组高效运行,力促自供电比例提升。该公司供电系统紧盯过程管控,制订错峰用电管理制度,在不影响生产的前提下优化生产组织,不断提高峰平谷用电指标,严格控制系统最大需量。同时,该公司积极开展技术改造,想方设法提高系统功率因数,探索风机、空压机等高能耗设备经济运用模式,实现吨铁除尘电耗同比降低5.04 千瓦时。
提升能源利用率
龙钢公司对内立足自身生产经营实际,对外积极融入龙门工业园区循环产业生态圈,不断提升煤气、氧气、氮气、蒸汽等能源利用率。
该公司按照“ 自产自供能源成本创效,承包能源应用尽用”管理思路,对内以高效平衡提升能源利用率,通过预测、预判细化能源过程管控,每天结合生产组织预测次日气体产销情况,提前筹划安排气体平衡工作,实现全方位、全流程、全工序协同节能降耗,保证资源利用最大化。该公司以工艺革新减少煤气放散,通过实施技术改造,将8 万立方米煤气柜进口管道与10 万立方米煤气柜旁通管并联,克服煤气间断回收、氧含量不稳定、热值不稳定、煤气反窜等安全和工艺风险,减少转炉煤气放散量2000 余万立方米,节能降碳成效显著。该公司对外通过合作,积极走访周边企业用户,精准掌握市场状况和能源需求量,拓宽能源销售渠道,拓展外部能源利用增量,提升能源利用率。
减少地下水开采
为进一步节约水资源,龙钢公司坚持技术节能和管理节能并重,采取一系列有效的节水措施,全力打造“取-制-供- 用- 排”全流程节能降耗水生态系统。
该公司把发展新质生产力贯穿水质保供全过程,充分利用自动化、信息化手段和水质自动采样分析一体化设备,做到水质全流程管控,保证出水指标合格稳定,为高效低耗保供奠定技术根基。该公司积极开展降低水耗技术攻关,按照《各单位排水限额表》和“查源头、减量化、提水质”的工作思路,分析、查找水系统存在的重点难点问题,改造供水管网和水处理设备,发挥雨水回收池功能,不断提升循环水浓缩倍数和节水成效。
该公司以精益管理推动节水行动不断深化、细化,通过科学合理调配水资源,对各用户单位深井水、回用水补水情况进行现场摸排,根据各工序补水用量、时间特性,修订《龙钢水系统补水时刻表》,高效发挥水处理中心作用,实现企业污水全处理、全循环、零排放,多措并举降低水资源消耗。同时,该公司加强镇企合作,不断加强龙门镇市政污水及下矿中水回收过程管理,促进外部水源合格稳定,有效减少地下水开采。(任鹏)