蛇年伊始,从中国宝武新钢集团硅钢薄板事业部热轧产线传来喜讯:热轧商品卷非计划率由去年同期的1.2%降低到0.83%,比目标低0.02%;热卷订单按期交付率98.6%,比目标高2.33%,环比提高5.92%。
为了热卷产品质量跨上新台阶,蛇年伊始,在中国宝武新钢集团技术中心的大力推动和指导下,硅钢薄板事业部利用热轧线年度集中检修契机,组织工艺与设备专家和骨干连日奋战,攻坚克难,按期完成了精轧超高压高压水除鳞系统改造、热轧机架防尘改造、热轧精轧出口多功能检测仪更新改造等三大技改项目,满满的科技感,为公司提高产品质量和工艺标准化,打造更优质的品牌形象奠定了坚实基础。
热轧线精除鳞系统超高压升级改造
为了实现低碳钢除鳞工作压力由20MPa提升至25MPa,合金钢及优钢26MPa以上的技改目标,新钢技术中心与硅钢薄板事业部科技人员协同创新,将精轧除鳞工序与粗轧除鳞独立分开设计,避免相互干扰,保证了精轧除鳞轧件全长压力稳定,彻底解决了低碳钢二次氧化铁皮的除鳞不良、氧化铁皮压入表面质量等问题。后续高压泵、水路管路、除鳞集管全部配套改进投用,最大除鳞压力可达30MPa,将彻底解决长期困扰合金钢及优钢等部分品种钢的条纹状除鳞不良、酸洗不净等表面质量问题,极大提升热轧线的汽车钢、合金钢、优特钢等品种的接单能力和薄板新产品开发能力。
热轧机架防尘改造
该项目纳入环保创A项目,热轧机架防尘改造后,有效防止了钢卷轧制(特别是轧制硅钢)产生的尘泥沉积在机架设备表面,轧钢时震动掉落到钢卷表面,形成氧化铁皮灰压入、油污等钢卷表面质量缺陷。该项目的投用,为公司环保创A奠定了基础的同时,也极大地提高了热轧产品的表面质量。
多功能检测仪改造
全称为热轧精轧出口多功能检测仪更新改造。新的多功能检测仪启用后,轧制过程中的板形尺寸参数得到精准反馈,提高了板形控制模型的质量控制精度,钢卷凸度、楔形、厚度、宽度等板形尺寸控制精度稳定提高。项目实施后钢卷凸度、楔形参数系统报错率由原来的10%降低到1%,厚度不良非计划卷占比由原来3.03%降低到1.75%。(刘敏 张俊)