宝武集团中南股份炼钢厂维检车间二连铸机械班以技术创新为引擎,聚焦生产痛点,实施系列降本增效攻坚行动,通过自主创新突破工艺瓶颈,累计实现年化降本超百万元,为连铸产线稳定运行注入强劲动能。
结构创新:8字形吸风口破解排烟难题
针对结晶器排烟风机吸风效率低的痛点,二连铸机械班自主研发8字形喇叭口对接吸风口。通过精准计算35度角拼接9块20mm钢板的创新结构,使吸风口与气流走向完美契合,排烟效率提升40%。采用毫米级焊接工艺控制,消除漏风隐患,设备腐蚀率降低60%,年节约维护成本15万元。这项改造不仅提升作业环境安全,更延长设备寿命周期,实现环保与经济双赢。
系统优化:液压并联改造斩断能耗“黑洞”
8号连铸机直送改造后,液压系统因五台循环泵频繁启停造成电能浪费。技术团队创新提出前后区液压系统并联方案,通过模拟实验优化油路设计,将运行泵组从五台减至两台,月均节电9.8万元。改造后系统故障率下降75%,设备稳定性显著增强,年节约维护成本超 30万元。
流程再造:断面调整时间压缩49%
面对7号连铸机断面调整耗时39小时的瓶颈,二连铸机械班实施三位一体改造:建立备件定位管理系统,缩短备件准备时间3小时;升级净环水过滤系统,喷嘴堵塞率降低80%;创新设计易清洁扇形段框架。改造后断面调整时间缩短至20小时,单次节约生产损失约25万元,年增效超300万元。
自主替代:导轨国产化实现零采购突破
突破扇形段导轨依赖进口的困局,班组自主研制二冷室导轨。通过逆向工程攻克1毫米精度难关,新导轨安装效率提升30%,使用寿命延长20%。相比外购成本,单次更换节约费用22万元,年化效益达66万元,实现关键备件国产化替代的重大突破。
隔热革命:高温防护系统年省 9万元
针对7号连铸机减速机异常高温难题,团队创新研发“隔热铠甲”,定制化防护罩阻挡 800℃热辐射,在线加油孔提升维保效率,多层隔热棉构建热屏障。改造后设备温度下降45℃,年节约备件成本9.18万元,设备故障停机时间减少80%,保障铸坯输送稳定性。
炼钢厂维检车间二连铸机械班组上述系列创新实践,累计实现直接经济效益年化220万元,更带来设备综合效率提升25%、故障停机下降40%的隐形收益。展望未来,二连铸机械班组将持续深化“三精管理”(精准对标、精益改善、精细运维),助力企业降本增效。(陈丽 温云涛)