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改动光检提高轧制效率

2025-05-22 16:17:00

  近日,首钢长钢轧钢厂线作业区职工成功对上料台架检系统进行优化升级。优化后不仅大幅降低了职工劳动强度,轧制工作效率也得到显著提升。

  随着生产工艺调整,连铸坯规格由150钢坯改为160钢坯,长度也从原来的12米更换为10.1米钢坯。当钢坯放置到加热炉上料台架后,分钢器负责将钢坯翻到入炉辊道上,然而,由于光角度的局限性,在装炉过程中,光检系统无法有效检测到入炉辊道上的钢坯,从而产生无坯信号,导致分钢器持续翻钢。一旦发生此情况,每次处理需3~5分钟,直接影响轧制效率。

  为此,该作业区职工针对这一问题主动出击,迅速成立攻关小组,小组成员扎根现场,对问题进行了多次深入研究与细致分析。从光设备的安装位置到钢坯运动轨迹,一次次进行现场勘查和数据收集,大家纷纷提出自己的改进思路,经过反复论证和筛选,成功制定了解决方案,将现场入炉辊道的信号光向西调整90度,同时在信号光对面安装反光装置,以此扩大信号接收到范围,确保检系统能够精准检测到钢坯。

  方案确定后,职工们立即进行改造。在改造过程中,他们克服了设备安装空间狭小、光线调试难度大等困难,顺利完成了光系统的优化升级。改进后,经过一段时间使用,光检系统运行稳定正常,再也没有发生过连续翻钢事故。直接产生效益8000余元,并在操作台职工中得到了一致好评。(郭欣

 

 

来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:温晓霞

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