宝武集团中南股份炼铁厂7号高炉以“三个一”精神为指引,从细处挖潜增效。炉前班组通过创新改造雾化冷却管路,成功实现能耗降低,年降本3.57万元,同步消除重大安全隐患,为高炉稳定生产筑牢坚实防线。
直面痛点 找准症结破困局
7号高炉完成大修后,受作业场地空间限制,开口机与铁口间距不足,铁口喷溅的高温铁花频繁损坏液压炮油管。数据显示,改造前油管月均更换量高达25条,严重制约生产效率。初期采用的高压水与压缩空气混合雾化冷却方案,因水压与气压难以精准平衡,导致水倒灌压缩空气管道,进而引发风口成像、风动送样等关键设备频繁故障,冷却效果未达预期。
为解决这一问题,炉前班组首次尝试优化操作流程,将高压水管与压缩空气管分离喷射,通过调节水气比例实现自然雾化冷却,使油管更换量大幅减少。然而,高频次的水雾冷却导致压缩空气与新水消耗量增加。
创新突围 技术革新显成效
面对困局,炉前团队转变思路,提出以物理防护替代动态冷却的创新方案。利用废旧钢板制作弧形保护罩,将炉前设备的油管进行全方位隔离防护,有效抵御铁口开口、来风及喷溅铁花对油管的损坏。
在2号铁口油管加装防护外罩后,油管烧损率骤降55%。随着防护效果显现,铁口区域逐步停用冷却系统,将0.6MPa压缩空气压力调低,并将水压阀开度调整至20%,最终实现“零打水”作业,大幅降低了压缩空气和新水的消耗。此后,这一改造经验迅速推广至1号和3号铁口,实现全区域覆盖。
改造完成后,经济效益显著,压缩空气系统停用,每小时减少24m³消耗,年节约成本2.48万元;水系统开度优化后,每小时节水0.5m³,年节省水费1.08万元,合计年降本3.57万元。此外,改造还彻底消除了大沟积水、炉底渗水等安全隐患,并节省了专人值守打水的人力投入,显著提升了岗位作业效能。
此次雾化冷却管路改造不仅是降本增效的成功实践,更是炼铁人攻坚克难、创新突破的精神风貌。7号高炉炉前班组用实际行动证明,越是在市场低迷的严峻形势下,越要依靠创新驱动提升效益,强化管理保障生产安全,为企业高质量发展注入新动能。(黄冬芬 陈胜)