在炼钢厂连铸车间,有这样一支充满活力与干劲的队伍——浇钢丁班。他们坚持“问题不过夜,难题共攻坚”的理念,以问题为导向,紧盯生产难点开展系统性攻关,通过强化精细化管理、提升标准化作业水平、加强跨工序协同,实现班组关键指标持续优化,在降低粘结停车率、提升铸坯质量、成本管控等方面取得显著成效。
精准攻关,降低粘结停车率
粘结停车是影响铸坯热送率和切废量的关键因素。为降低粘结停车率浇钢丁班在班前会上集思广益,明确攻关目标:降低粘结停车导致铸坯下线比例。班组细致梳理出8项核心影响因素,通过强化班组标准化作业培训、加强与上工序协同,为恒速浇注创造稳定条件。截至目前,热卷产线粘结停车铸坯下线比例同比降低42%,厚板产线同比降低38%,合计减少下线铸坯500余吨,切废量下降30余吨,实现工序降本1.5万元。
精准管控,铸坯质量再上新台阶
聚焦探伤合格率提升,班组成员各司其职、紧密配合,通过精准管控中包覆盖剂、定期检查氩气管路密封性、实时监控铸机辊缝精度、确保二冷水喷淋均匀性。截至目前,班组探伤合格率已由98.2%提升至99.18%,铸坯质量稳步提升。这背后是每一位班组成员的辛勤付出。他们用实际行动证明,只要齐心协力,就没有攻克不了的难关。
小改小革,吹氩硬管二次利用
面对连铸保护浇铸吹氩系统中吹氩硬管长期高温易报废的难题,浇钢丁班班长康乐带领班组成员展开了攻坚。成员们利用工余时间,通过精准测量管径、检查螺纹磨损等手段,总结出硬管可二次利用的判定标准。更通过反复的全流程模拟操作,持续优化硬管拆卸、检查及回收流程...最终实现每两根新管可重复利用一根,这一创新举措,每月可节约生产资材费用2800元。
浇钢丁班立足岗位以生产指标提升为奋斗目标的故事正在持续,期待他们团结一致、不断创新,在效率提升、质量管控、成本控制的战场上实现多维突破。(王勇 孙知雄)