鄂城钢铁宽厚板厂热处理车间维检班深入开展“'新阶段、新战略、新模式',全面赋能系统检修,全力冲刺‘双过半’”形势任务教育,以“算账式精益管理”为抓手,紧扣“消除浪费、提质增效”目标,从问题点找突破口,大力开展设备改善活动,用实际行动践行“三个一”理念,向精益要效益。
干油系统程序优化降故障率
在气温较冷的时候,干油因为低温而黏度高、流动慢,造成设备润滑不足、润滑点位堵塞,长时间不处理会影响热处理炉炉辊润滑情况。
针对此问题,班组通过分析讨论,实施了干油系统程序优化,增加了可重新设置功能,点检人员能够结合气温变化合理调整打油时间。
截至目前,热处理区域干油系统都已完成程序优化,炉区干油设备运行完好率提升12.9%,未出现干油分配器出油动作不完整的现象,月节约备件费3.5万元。
“三步法”实现丸料颗粒归仓
抛丸作为热处理线一道重要工序,能够有效改善钢板表面质量。但在实际检修作业中易产生丸料外溢等问题。
班组成员通过价值流分析发现,这些堆积丸料中存在50%以上可回收利用资源。据此,班组成员充分全员岗位创新和“三个一”理念,自主设计制作移动式丸料分筛回收装置。
通过“三步法”,有效回收堆积丸料,实现资源闭环管理,并创新构建了丸料闭环管控机制。经实践验证,丸料单耗指标下降15%,年可节约丸料成本近10万元。
冷却管道改造巧降本
热处理炉出口冷却设施的冷却水内部杂质较多,使用时间长会引起喷嘴堵塞,造成冷却效果较差。为确保较好的冷却效果,需要人工进行喷嘴的清理,费时又费力。
针对此问题,维检人员主动行动,对冷却管道进行了改造,有效阻挡冷却水内的杂质,避免堵塞喷嘴。过滤网清洗后可反复使用,当水量较小时,只需更换过滤网即可。
改造后,基本实现无需清理喷嘴,平均每月节约工时3小时,年可提产增效6.48万元。(雷明)