重庆钢铁公司6月份在炼钢厂准备车间全体员工努力下脱硫剂粉剂吨铁单耗仅用3.93kg/t 首次突破“3”字头吨钢节约成本0.3元全月降本26.89万元创历史最优水平
“3.93”这个数字,不仅是数据的变化,更是员工智慧与汗水的结晶。他们是如何实现这一历史性跨越的?今天,就让我们一起走进炼钢厂准备车间,揭开他们降耗创效的“秘籍”~
劳动竞赛“激活力”
为深挖降本潜力,准备车间聚焦脱硫剂粉剂消耗关键指标,组织开展了“降低脱硫剂粉剂单耗”专项班组劳动竞赛。竞赛设置了专项激励机制,充分激发班组员工协同作战潜力,车间依托精细化的“双维度”数据跟踪体系,每日展示各班组、工位单耗,进行日跟踪与月对比,指标数据高度透明,点燃了班组“比学赶超”的热情。
设备管理“堵漏点”
生产顺行与设备稳定息息相关。针对脱硫区域下料管磨损导致的粉剂外溢问题,准备车间精准出击,开展专项治理:采用钢板焊补溜嘴漏点、焊补下料弯管漏点、改变溜嘴倾角,改造后粉剂外溢得到控制。同时,充分利用设备包机制,明确各个岗位的巡查职责,设备保障无死角。一旦发现任何可能影响生产的因素,立即行动,迅速解决问题,确保生产不受影响。
优化流程“降消耗”
时刻关注脱硫工艺操作,以最大限度降低操作流程对脱硫粉剂消耗的影响。在脱硫过程中,严格实施标准化操作,根据铁水量的变化及时调整搅拌头插入深度,精准控制搅拌速度、搅拌时间各项参数,有效提高脱硫粉剂利用率,提升脱硫效果,进一步减少了粉剂的消耗。
车间员工纷纷感叹:“以前觉得‘4字头’的单耗都是道坎儿,谁敢想能迈进‘3’?但是我们真真实实的用双手干出来了,真提气!” (牟川 卢娟)