今年三季度以来,新钢集团炼铁事业部炼焦作业区220干熄焦率指标稳定在98%以上,成功突破长期卡在97.5%的“瓶颈”。在超额完成绩效考核的同时,这0.5%的提升成为产线“王牌”指标,助力事业部荣获新钢集团精益产线品质类一等奖。
焦化干熄焦率指标,堪称衡量焦化工序应用水平的核心标尺。自2024年底起,新钢集团炼铁事业部7米焦炉配套的220干熄焦产线便面临着一个棘手的困境:干熄率离98%的考核指标总差“临门一脚”。这看似微不足道的0.5%差距,对高炉而言,干熄率不稳定意味着焦炭质量波动,后续生产如同踩在“跷跷板”上,难以平稳进行。对产线来说,提升过程中动不动就因“超行程”停机,排焦温度还偶尔飙升,巡检工们围着设备忙得团团转,心里却始终悬着一块石头。
“一切以高炉为中心!”秉持着这一准则,以7米焦炉干熄焦班长龚剑为首的9人攻关小组迅速集结。龚剑带着数据报表一头扎进主控室,组员刘小柏天天泡在现场,就连中控工刘伟都将操作记录翻得卷了边。他们如同“侦探”一般,对问题抽丝剥茧:在2024年全年停机记录中,“提升超行程”单次最长停机达98分钟,“安全制动器故障”也占了82分钟,再加上排焦温度高的影响,两大“元凶”逐渐浮出水面。
“光找出问题可不行,得拿出实实在在的举措!”在确认“安全限位不足”、“调节棒磨损”、“料钟磨损”三大核心症结后,攻关小组的“解题方案”既硬核又暖心。
提升机是干熄焦产线的“大力士”,此前却总因“看不清高度”而超行程停机。龚剑和刘小柏带领团队搞起“双保险”:在提升塔上减速位增设一块北侧磁性感应块,让信号从“单打独斗”变为“双管齐下”;又在东西卷筒分别安装过卷限位和重锤限位,这两道防线直接与电源连锁。如此一来,即便出现意外情况,提升机也能“急刹车”,杜绝了冲顶风险。
干熄炉底部的调节棒,被大家戏称为“温度调节器”。此前,由于长期受焦炭冲击,E、F、H三点的调节棒磨损严重,焦炭流速加快时,排焦温度便“失控”。刘小柏带着巡检工们钻进设备底部,在闷热的环境中更换调节棒,并反复调试位置。当仪表盘上T3、T4温度缓缓降至合理范围时,刘小柏笑着说:“这下不仅节省了充氮量,连设备都像喘匀了气!”
还有装焦用的料钟,磨损后红焦像“偏科生”一样往一边落,温度不均的问题反复出现。主控刘伟和王香娣紧盯装入装置,趁着干熄焦定修检修窗口,迅速更换料钟,调试时连一丝缝隙都不放过。当第一炉红焦均匀落入干熄炉,中控室里顿时响起了久违的欢呼声。
目前,干熄焦率最高达到99%,更令人振奋的是,这0.5%的提升带来了实实在在的效益:每月多产的蒸汽能创造8万多元的价值,水熄焦减少后,厂区的天空更蓝了,高炉用着稳定的高质量焦炭,生产节奏再也没掉过链子。
如今走进干熄焦生产线,提升机平稳运行,仪表盘上的数字跳动得格外令人安心。这群打“焦”道的汉子们常说:“精益不是喊口号,而是把每个细节抠到极致。”而这个“精益产线一等奖”的荣誉,正是对他们最好的褒奖。因为他们深知,每一个小数点的突破,都是对“以高炉为中心”的最好践行。(万新东 甘志鸿)




























