11月8日,重庆钢铁公司三号高炉检修顺利完成。按照该公司“高标准筹备、高质量开炉、高效率达产”的整体要求,三号高炉开炉在实现全风口、全焦开炉,快速降硅等三项历史性突破的基础上,当月生产指标全面提升,各项关键指标创近5年历史新高,为完成年度工作目标注入强劲动力。

月均煤气利用率达48.54%
刷新近5年历史纪录
燃料比较检修前下降34.46kg/t·Fe
干焦比下降36.1kg/t·Fe
氮气单耗减少10.61m³
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每一项数据的优化
都体现出精细化管控与技术升级的成效
成本下降是此次三号高炉检修最直观的体现——吨铁成本降低63.27元。从燃料消耗优化到能源利用升级,每一处细节的改进,都是“算账经营”的最实写照。
三号高炉凭借稳定的生产表现成为该公司高炉生产中的“标杆单元”。从点火到快速达产,再到指标持续突破,三号高炉的运营模式为其他高炉提供了可借鉴、可复制的实践经验。

技术突破的背后,是各部门、各岗位协同作战的结果:筹备阶段,该公司组建跨部门专项工作组,覆盖设备调试、工艺优化、原料保障、安全防控等关键领域,通过挂图作战、闭环督战,确保每一个环节精准落地;开炉关键节点,技术骨干与管理团队全程驻守现场,实时跟进点火进程,及时解决突发问题;达产阶段,一线操作人员与技术人员24小时轮班值守,精细调控每一项生产参数,以钉钉子精神保障高炉稳定运行。从管理统筹到一线执行,全体人员用智慧和汗水,共同铸就了三号高炉的高效化生产运行。
接下来,炼铁厂将以三号高炉高效化开炉为起点,持续深挖生产潜力,推广标杆经验,推动各生产单元进一步提升效率、降低成本,为打好年度“收官战”奠定更坚实的基础。(田正平 黄小芩)




























