在重庆钢铁公司的生产版图中,一级除盐水如同流淌于生产脉络中的“血液”,关乎设备冷却、工艺平稳与运行安全。然而,这条生命线曾因系统压力偏低、备用能力缺失而潜藏风险——供水高峰期间,日均供水量与管网压力契合度不高,三台除盐水泵处于“三用零备”的满负荷状态,保供体系暗藏隐忧。
“一旦其中一台水泵出现故障,直接影响各工序补水,后果难以预料。”
风险悬于一线,改造迫在眉睫。如何在有限投入下提升系统保障能力?这不仅是一道技术命题,更是践行“算账经营”、推动资源整合的管理实践。
能源环保部水处理车间积极贯彻落实公司职代会精神,围绕“12521”工程,将“算账经营”融入一线工作,聚焦能源成本优化与资源集约利用。团队主动将目光投向闲置资产,提出让已停用的生活水供水泵“退役再出征”。通过局部管网改造、设备修复与系统集成,这位“老将”被重新赋予使命,接入除盐水供应体系。
改造过程中,团队面临着停水时间短、作业空间有限、管材匹配复杂等多重挑战。技术骨干们发扬“敢啃硬骨头”的精神,精细策划水平衡方案,优化管道布局,采用快速连接与分段作业相结合的方式,巧妙利用凌晨用水低谷期展开施工。
通过切断原生活水泵管道,新增3根长度各约为6米的不锈钢管道,与除盐水进出管道重新进行焊接安装,以“并联”方式接入除盐水系统,最终在最短的停水窗口内,成功将“退役泵”改造为“备战泵”。
设备改造只是第一步,真正的保障来源于日复一日地精细运维。
水处理车间员工每日坚守巡检,密切监控运行参数与水位变化,确保异常早发现、早处理。
如今,这台“焕新”水泵正式挑起供水大梁。通过变频调控技术,它能精准匹配生产用水需求,灵活调整供水量,不仅彻底解决了原有的供水保产隐患,更带来了实实在在的效益。据核算,此次改造盘活废旧固定资产,直接降低设备采购费用超12万元。同时,因水泵供水参数与生产用水量高度契合,有效减少了供水泵组的启停频次,每年可节约电费超10万元,真正实现了系统降本、安全运行与能效提升的多元共赢。
从隐患中洞察机遇,于闲置处发掘价值。水处理车间以一次低成本改造、一套精细化运维,生动演绎了“算账经营”与协同创效的深度融合,为企业稳产保供、提质增效提供了扎实而鲜活的实践范本。(王明剑)




























