“以前设备一出毛病,第一反应就是‘打电话叫外协’。现在,我们自己就能搞定!”说出这句话时,物流运输部铁路车间检修班的小伙子们,脸上满是自豪。
这份底气的背后,是一场从“伸手”到“动手”的变革。铁路车间成功实现翻车机检修业务自主化运营。过去,这项业务完全依赖外协,去年一年就产生84万元维修费。而随着业务的回归,这笔费用支出正被自主检修替代——仅今年1月,车间就通过自主检修实现10.69万元降本。
2026年1月1日,当重庆钢铁公司决定推进铁路车间检修协力业务回归的消息传来,车间检修班内部并非一片欢呼,更多的是担忧。“以前都是看着别人干,现在要自己上手,能行吗?”“万一修不好,耽误了生产,那可怎么办?”会议室里,议论声连连。
“别人能干的,我们不仅也能干,还得干得更好!”车间副主任韩维波的声音掷地有声,给所有人吃下了一颗“定心丸”。这不仅是一句誓言,更是一场从“协力干”到“自己干”的转型攻坚战的发令枪。
啃下硬骨头,解决“卡脖子”
喊破嗓子不如甩开膀子,没有了“外援”,一切都得自己摸索。首先面对的,就是2号翻车机下方那个“久治不愈”的料仓,其内壁的耐磨板焊缝,长期经受着矿石翻卸的猛烈冲击,耐磨板经常出现脱落,轻则卡死出料口,重则可能划伤甚至撕裂下方的皮带,酿成事故。不能只做“头疼医头了”,必须从根子上解决它!检修班班长张雄飞主动揽下任务。从那以后,每当翻卸作业时,张雄飞就守在旁边,一遍遍观察矿石下落的轨迹,琢磨冲击的受力点。工余时间,他就拉着团队,对着图纸反复推演。“那段时间,班长就像着了魔一样,吃饭都在念叨解决‘耐磨板’问题。”同事们笑着回忆。历经大半年的反复试验、实际作业验证,一套融合了焊缝防护与耐磨板延寿的改造方案终于落地,实施后,再没发生过耐磨板脱落事故。这个曾经让所有人头疼的“卡脖子”难题得到了完美解决。
类似的“小革新”在检修班里比比皆是。为提高拨车机定位精度与运行可靠性,大家集思广益,自己动手加装了缓冲油缸,吸收重载惯性动能,消除刚性撞击与超调晃动,同步加装圆弧过渡板,优化受力,实现减速、缓冲、锁止三级控制。据统计,团队已累计攻克10余项潜在隐患,实现了安全、效率、成本的三方共赢。
算好三本账,把“降本增效”刻在日常
攻坚克难的同时,团队还精打细算,把降本增效贯彻到每一次维修、每一次巡检中。他们算好“自力账”,自己能干的绝不外包。迁车台走轮坏了?自己修!液压管路布局不合理?自己改!短短一个多月,团队自主完成13余项任务,累计投入1598工时,仅人工费就降本5万余元。他们算好“预防账”,把抢修变为预诊。为每一台设备建立专属档案,推行设备主动预诊。这一招效果立竿见影,连续近两个月,车间机械设备实现“零故障”,大大减少了维修损耗。他们更算好“人才账”,盘活内部人力资源。张雄飞发挥“老带新”传帮带作用,带领徒弟罗建完成安全止挡拆装作业,手把手传授技能,一趟活儿下来,不仅消除了翻车机下道的重大安全隐患,罗建在指导下也熟练掌握技能,如今,这个年轻人已经能独立承担该项检修任务。正是通过一次次这样的“老带新”,检修工们纷纷从只会一种技能的专科医生,向着精通多项技能的全科大夫转变,全面向一岗多能转型。人力资源的潜力,被一点点激发出来。
从依赖外援到自主攻坚,铁路车间用实干激活了内生动能,交出了亮眼的降本答卷。84万元这个数字,不仅是数据,更是底气。它证明,只要敢闯敢试、敢担当,重钢人完全有能力依靠自己的双手,创造更大的价值,助力重庆钢铁公司在降本增效、高质量发展的道路上,迈出更加坚实的步伐。(吴诗忠 李莹)




























