降本有路,创新为径;增效无涯,实干作舟。重庆钢铁公司炼钢厂公辅车间以全员岗位创新为抓手,巧用六源治理、PDCA循环等方法,落地两项水电优化举措,从每一滴水、每一度电中“挤”出效益,单日累计降本近7000元。
案例一
精准治水耗,从“跑冒滴漏”到“滴水归仓”
水耗居高不下,曾是炼钢厂4号连铸机生产路上的一块“硬骨头”。面对这一难题,公辅车间不避难点、主动迎击,由员工张力文牵头火速组建创新小组,充分发挥一线员工实操经验丰富的优势,以六源治理法拉网式全面排查、PDCA循环反复推演验证,最终精准揪出问题的“罪魁祸首”。

上图为水处理新换管道
找准问题靶心,攻坚即刻行动。检修期间,员工们抢抓检修黄金契机,精准摸排管网老旧隐患点位、逐项溯源排查漏洞,彻底消除阀门内渗损耗风险;同步优化管路密封结构、完善配套整改工艺,根治接头连接处跑冒滴漏顽疾。争分夺秒完成止回阀更换作业,实现单日直接降低用水成本超2112元。从精准排查症结到靶向整改消缺,再到快速攻坚落地,公辅车间让每一滴水都用在“刀刃上”,真正实现水资源利用效能提质升级。
案例二
精益控电耗,从“粗放耗能”到“精准用电”
针对二次除尘风机电耗偏高的生产痛点,公辅车间成立以员工胡俊勇为牵头人的创新专班,树牢“每一度电都要算精账、花明白”的行动自觉,将攻坚焦点牢牢锁定在风机频率优化上,立志从“粗放操作”中挖出降本空间,向“精细调控”要增效红利。

上图为除尘设备运行实时监护
创新专班以PDCA循环为指引,搭建“技术骨干打磨方案+一线员工实操测试”的攻坚模式,对风机频率进行逐Hz调试、反复实测验证,在守住环保除尘底线的前提下,反复推敲最优参数,最终敲定黄金调控标准。这一精准优化举措,既牢牢筑牢环保除尘的“坚固防线”,又让风机能耗实现明显下降。据精准测算,单日可节约电耗6960Kwh,每日降低电耗成本4872元,真正实现了效能提升与成本节约的双向赋能、双重突破。(李佳)




























