小投入撬动大效益
“手动开灯”变“智能控灯”
创新改造显成效
每日减少无效照明10小时
每年预计降低电费1.26万元
老照明系统曾是一线员工绕不开的“烦心事”,重庆钢铁轧钢厂聚焦痛点开展智能照明自动控制改造,让问题迎刃而解。改造后,实现了远程、定时、分组的精准照明管控,不仅筑牢安全防线、提升效率,还有效压降了能耗成本。

传统照明,费电又危险
过去,轧钢厂厚板废料收集跨的照明系统采用传统控制模式,开关箱设于现场,员工频繁开箱合闸,存在触电风险;照明需人工逐点启停,耗时费力且易遗漏,存在“长明灯”现象,既增加成本又制约生产效率。改造升级,迫在眉睫!
精准施策,轻量化改造
行车车间电气设备区域工程师朱伶俐组建团队,立足“标准+α”创新思路开展攻关。队员们连续一周蹲守现场,统计各时段光照需求和无效照明时长,创新设计了加装时控开关、人体感应、智能控制箱三套方案。从成本、可靠性、维护难度逐一打分,最终锁定“只换箱子不动线”的轻量化路径。改造后,照明管理彻底变样:员工坐在控制室就能远程启停,无需往返现场;按照生产时间自动开关,无需专人值守;还能按区域分组点亮,用哪儿开哪儿,杜绝浪费。从“人工跑现场”到“智能一键控”,转变就此完成。
算账经营,向精益管理要效益
改造投用后,每日减少无效照明10小时,经测算,每年预计降低电费1.26万元,实现安全、效率、成本三重成效。推动全员从“被动执行”转向“主动攻坚”,将“要我做”变成了“我要做”,以简单办法解决实际难题,以小投入撬动大效益。轧钢厂用实践证明:精益管理没有“局外人”,降本增效没有“旁观者”。下一步,轧钢厂将继续聚焦每一个环节、每一处细节,向管理要效益,用创新挖潜能,为公司高质量发展注入更多新动能。(范婷婷)




























