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宝武集团中南股份特轧厂棒三线辊道直送项目热负荷试车成功

2023-08-15 09:17:00

  8月10日00:38,随着火红的铸坯从炼钢厂8号连铸机奔腾而出,经由接坯、汇流、S等多个辊道,顺利进入特轧三线收集辊道,宝武集团中南股份特轧三线辊道直送项目一次性热负荷试车成功。该项目投用后,三线的热送率有望从目前的90%提升至95%,平均入炉温度由658℃提升至737℃,工序能耗成本降低20%以上,预计一年创效约950万元。

   

  三线辊道直及配套保温坑改造工程项目是中南股份“810”工程的重点项目之一,对提升生产效率、促进节能降耗有重要意义。改造前,三线热送要经过钢、扫钢及转盘、提升机运转,中间停留时间长,到达三线入炉辊道上的钢坯最快也需要经过155S,钢坯的物理热在运转过程中大量流失,再加热时会消耗大量煤气增加碳排放,不仅制约热装热送率的提升,还不符合当前碳减排碳中和的大势。改造后,从8号连铸机出坯辊道端头对接辊道组,弧形汇流转弯辊道代替原来的转盘,爬坡辊道代替原来的提升机,一套全辊道输送系统实现全线跟踪,同时配套自动化保温坑实现多余钢坯自动缓存,这样能有效降低能量的无效流失,减少加热炉的加热时间,减少碳排放。

  8月9日,与三线辊道直送项目配套的炼钢厂8号连铸机铸坯液压剪改造、钢坯输送保温改造、定准确率升级改造顺利完成成功热试。8号连铸机铸坯液压剪改造是对铸坯切断方式进行改进,采用液压剪替换传统的火焰切割,减少铸坯切割时间,减少切缝金属损失;钢坯输送保温改造通过辊道增设保温罩、辊子采用高效隔热耐高温材质且无身水冷的特殊结构、减少铸坯在辊道停留时间,铸坯表面平均温度可提高90℃以上;定准确率升级改造运用大数据采集及挖掘、人工神经网络等技术,建立铸坯定重在线模型,指导定尺切割,为轧钢工序有效控制非率、降低成本消耗提供有利条件。

   

  三线辊道直送项目投产后,8号连铸机所有钢坯可以全部通过辊道输入到三线,三线具有往棒一2线分发钢坯的能力,同时保留8号连铸机高架下线送棒一2线的功能。三线辊道直,能提升生产效率,促进节能降耗,有明显的经济效益、环保效益,是中南股份追求绿色化、高效化发展的新举措。(陈立新 李丽莹 黄宝华) 



来源:中国冶金报-中国钢铁新闻网

编辑:温晓霞

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