大胆尝试 升级改造创效益
炉顶装料系统是高炉装料系统的中枢神经,是整座高炉的咽喉。频繁对料罐进行充压和对空放散,料罐压力快速频繁变化。压力变化大,气流剧烈,对于管道和阀门的冲刷强烈,每次检修时,都需对放散阀板冲刷点进行焊补。
针对此问题,技术人员结合外出对标学习成果,决定新增一套煤气回收项目。在放散阀门之前增加煤气回收阀,同时对煤气过滤后,进入管网再次利用。
按照设计可有效回收85%煤气量估算,每日可收集煤气2.7万方,根据当前市场价格测算,年可直接节约能源费用88.695万元。
能工巧匠 小修小补显余热
炉前退炮后,炮帽损伤严重无法焊补,为了不影响放铁,一般采取换炮帽。旧炮帽还能发挥余热么?设备主管李海宁多次和钳工商讨,想出了修旧利废的好办法。
在值班钳工进行焊补打磨作业时,他偶然想到,废旧炮帽经过长期焊补,帽口界面凹凸不平,尺寸也不合适,但只要利用角磨机打磨后,依然可以重新上岗。于是他让技术娴熟的钳工师傅,对废旧炮帽焊补后重新打磨,大大节约了废旧备件的成本。
攻坚克难 小风圈做“大文章”
氧气管连接处靠钢管套钢管,烧铁口时,密封不严,连接处总是漏气。安全员经过长期摸索,总结出一套以柔克刚的思路。在中间添加一个大小合适的密封圈,用小钢圈解除了大隐患。
炉前浇沟,每当到了烘烤时候,黑胶皮管和煤气分配器的连接绑扎必须达到紧松有度,炉前工吴军昌灵机一动,想到了快插头连接金属软管这个办法,毕竟里面有密封圈,拉下两边卡环,能够快速进行烘烤,生产安全得到保障。
今年以来,该厂坚持深化TPM设备精益安全管理,号召各级管理人员强作风、抓落实、强基固本促生产,在提高员工操作技能的基础上,积极投入修旧利废等技改项目,发挥创新思维,促进设备工作高质量发展。(丁延鹏 张洁)