本报通讯员 陈世宇 孙政依
春天是生长的季节,万物勃发,生生不息,也是埋头努力、默默耕耘的季节。新的一年,新的开始,面对异常严峻的降本增效形势,首钢通钢公司党委以发挥全员聪明才智为抓手,继续深化开展了“为生存而战,我该怎么干”大讨论活动,各单位干部职工以全工序降本为主线,把推动极低成本运行作为“为生存而战”的实际行动,聚焦生产现场,开展修旧利废、小改小革、创新创效等活动,以主人翁姿态积极投身到打赢生存发展攻坚战中。
机车巧改造 降低故障率
到现场去发现问题、解决问题,才能真正把降本挖潜举措落到实处。近日,通钢板石矿业铁路运输处把大讨论开在了现场,解决了一个难题。
该处机务作业区机修班职工提出,电力机车作业时,由于司控器转动角度和直线运距存在局限性,乘务员通过司控器手柄无法准确对机车运行速度进行控制,导致电力机车耸动,给机车安全行驶带来隐患。针对这一问题,该班组组织全体职工进行了讨论,并开展了课题攻关。他们将司控器最高速度范围进行合理调整,做到平滑控制机车低速行驶;在机车控制中心安装高、低速转换继电器;在机车操作台安装高、低速转换开关;通过转换开关的不同档位控制高、低速转换继电器,有效解决了机车因速度控制不好造成的耸动或无法启动等问题。目前,该班组已对3台40吨变频电力机车的调速系统进行合理改造,有效降低了设备故障率,年可减少维修成本5.5万元。接下来,他们还将对其余机车进行改造,确保机车安全顺稳运行。
挖掘降本点 开辟增效源
降本增效无止境,小革新发挥大作用。通钢炼铁事业部结合TPM(全员生产维护)管理,把解决现场难题作为降本的落脚点,通过小改造、小革新,发挥职工集体智慧,形成攻坚氛围。
公辅作业区供料系统针对Z2头轮增面轮底座为水平凸起基座,拆装滚筒时,空间受限,增面轮底部被积料遮挡,不易清理。该作业区职工提出,将现有基座拆下,重新安装在头轮立柱上并加固,由水平改为垂直安装。改善后,每年可节约工时48小时。该作业区环保系统配料除尘加湿机分支喷嘴受工作环境影响,容易出现堵塞现象,点检时需拆卸后逐个排查堵塞部位,从而增加了工作量,降低了工作效率。为此,该作业区职工将原分支水管弯头拆除,加装阀门,并使用透明管连接。改造后,当放灰时,透明管内可方便观察流通情况,准确判断堵塞喷嘴,提高了工作效率。
封堵小方法 减少工作量
讨论要开在现场,降本要眼睛向内。近日,通钢炼钢事业部准备作业区岗位职工纷纷献计献策,展开讨论,从一件件小事做起,效果不断显现。
钢包热修岗位职工吹扫透气砖时,钢渣四处崩落,容易落到电机上,导致清理困难。钢包热修班长马克君提出用铁板做防护罩,固定在电机上。实施后,现场环境得到改善。钢包冷修拆包架内有大量废砖难以清理,岗位职工提出将此处进行封堵,杜绝废砖等杂物落在支架内。修理后,使用铲车即可将当天的废砖清走。钢渣加工线5号机头区域经常有大块钢渣洒落,清理困难。为此,岗位职工在溜槽、皮带架、机头焊接挡杆,再固定皮带做挡帘,修理后不再掉料。
《中国冶金报》(2023年03月21日 08版八版)