坚持算账经营
牢固树立“一切成本皆可降”理念
立足岗位不断改善
让小改小革结出大硕果
一起来看炼钢厂一连铸作业区
有哪些小妙招
主体设备漏油改善
4号连铸机扇形段机架辊缝控制阀块插件密封、硬管接头密封、驱动辊过渡阀块密封存在不同程度的漏油,高峰时期单次漏油量达10余桶,影响铸坯质量的同时还带来安全风险。
为解决此问题,炼钢厂开展攻关整改,在一连铸作业区统筹组织下,调动维护、点检人员,成立攻关小组,查找密封泄露原因,制定对应措施,快速及时止损。攻关小组更换 480 余套插件密封、2000余个机架密封、80余根驱动辊软管,严抓漏油细节并切实执行落地,在保证铸机生产稳定顺行的同时,节约费用约13.5万/月。
铸机润滑降耗
润滑脂主要为每台铸机生产时提供设备润滑,让铸机关键设备保持良好运行状态。炼钢厂一连铸作业区每月消耗润滑脂约60桶,总计费用约16万元,在每月“08类”生产性资材消耗占比达30%。为解决此问题,一连铸作业区采取了一系列措施:
作业区改造了一套完善的供油系统,当铸机处于生产状态时,供油系统定期向各润滑点加注润滑脂。针对铸机位置不同,在不影响铸机正常运行的前提下,逐步放大其供油周期。
此措施实施后,月可减少5桶润滑脂消耗,节约成本1.34万元/月。
铁屑用量精减
一连铸作业区牢固树立“一切成本皆可降”理念,着手现场生产,深挖可降本增效项目。铁屑作为开机时必不可少的冷料,月消耗在10吨左右,其作用是铺在封堵引锭的纸绳上,避免钢水烧穿纸绳或坯头冷却不良造成开机漏钢的事故。
为进一步减少铁屑消耗量,作业区通过与其他钢厂对标,并组织技术、操作骨干现场评估,精确控制铁屑使用量,改变窄边铁屑铺设高度及弧面铁屑厚度,既确保铁屑完全覆盖住纸绳,又能保证坯头冷却效果。
进行改进后,每流铁屑消耗量较之前减少了约20kg,每年可节约铁屑用量10吨,节约生产成本5.3万元。
精打细算过紧日子
人人控成本、人人降成本
深耕降本增效
微光如炬
但向前行,无问东西
(殷治顺 陈运 王涛 孙知雄)