本报通讯员 任铁英 杜茂权
近几个月来,河钢宣钢物流公司以学习河钢塞钢管理团队“时代楷模”精神为契机,跟紧企业转型升级、高质量发展步伐,结合物流公司管理工作的实际,提标准、提质量、提效率,推动运输工作再上新水平。6月份,该公司高质量完成外发任务299.86万吨,其中火车运量为162.27万吨,同比提高2%,物流成本降低23万元。
聚焦客户 提升外发质量
今年初以来,该公司紧密围绕市场、产品、客户展开工作,更新理念,拓宽视野,抢抓高质量发展机遇,强化产品质量管控,提升产品外发质量。
该公司加强钢材外发装车组织,强化内部车辆调运,从货位、人力和装车机械等方面超前做好准备,最大限度地发挥储运铁路系统现有设备的能效,将装车计划和责任落实到班组,分解到个人,并在各班组开展劳动竞赛,激发和调动班组职工的积极性,形成了比装车质量、比装车速度、比安全、比作业率的良好氛围,促使装车速度和装车质量大幅度提高,实现了货物吊装过程的“零破损”,使订单货物全部按时到位。
此外,该公司还积极完善各项发运流程,把火车运输与汽车运输结合起来,健全完善成本库,强化成本诊断分析,减少二次倒运。
靶向对标 降低机车油耗
河钢宣钢物流公司加强机车燃油控制,建立燃油消耗预警分析机制,科学管理,合理定量,做到了“滴滴省、两两算、斤斤计较”。
随着油价上涨,该公司机车使用成本也增加。为降低燃油消耗,该公司根据机车跟班考察和机车出乘过程记录,进行了详细的油耗统计分析,根据燃油消耗情况,结合生产、机车使用情况等,细化到日、班(白班、夜班),计算出每月应完成的指标,并将指标下发到各班组,让机车乘务员树立起“点滴节约,积少成多”的思想,增强乘务员节油意识,落实机车质检管理方法和预处理措施。
该公司还通过对乘务人员交接班油位、每班实际用油量、调车作业时间、调车钩数等进行现场调研,确定每台机车的燃油消耗标准,对交接班油位超出预警油耗的班组进行考核,通过“靶向对标”有效防止了燃油非正常流失,最大限度地降低了单耗成本。
“五小”创效 提高运营效益
7月4日,在范秀川创新工作室内,技师兰海龙用新发明的检测仪专心致志地检测微机输入、输出板。发现故障后,他准确地找到同样规格的光耦元件和电阻进行焊接、更换,不到10分钟就解决了故障。检测仪的发明每年可为该公司节约8万元的材料、备件购置费用,大大降低了该公司的检修成本。
现今,像这样的发明该公司就有十几项。这是该公司调动基层职工的积极性和创造性所取得的成绩。该公司还形成了“工会搭台、职工唱戏、企业受益”的良性发展态势,在范秀川创新工作室、铁路创新工作室的带动下,凝聚职工智慧,针对材料备件费压减这一难题,组织职工开展了“五小”(小发明、小创造、小革新、小设计、小建议)创效活动,营造出了全员创新的良好氛围。
该公司职工围绕降本增效、质量提升、精细操作等主题积极开动脑筋,探索实践,使一大批小发明、小革新、小设计走进工作岗位,大大降低了企业运营成本,提高了运营效率。
《中国冶金报》(2019年07月10日 07版七版)