自萍安钢铁公司推行液压站、润滑站、电磁站标准化管理以来,设备现场管理有了明显改观,故障率大幅下降,2019年油品消耗同比下降34.6%。
事故不仅制约了生产能力的发挥,也是最大的浪费。2019年以来,萍安钢铁以液压站、润滑站、电磁站现场整治为重点,以点带面进行厂区设备和现场整治亮化等工作。在“三站”管理上,该公司下发文件对所有“三站”统一编号,对“三站”的维护情况实行数据共享,采用分级管理办法,且要求挂靠中高层挂靠站点进行现场督导。各单位制定了“三站”管理制度,建立“跑冒滴漏”跟踪治理台账,加强液压站、润滑站和在线设备“跑冒滴漏”查处和治理力度,责任到人,堵塞管理漏洞。
在管理模式上,该公司调整了液压站、润滑站油品检测的管理模式,完善了由检测部负责监管各生产单位的油品管理机制,通过互相监督,暴露问题,解决问题。为巩固“三站”的整改效果,强化对各单位“三站”的现场管理,达到控制油耗和减少设备故障的目的,该公司每月组织相关部门对照评分标准开展一次“三站”检查,对各站点的管理工作进行综合评定,对不符合要求的站点进行严格考核。
另外,该公司不定期组织润滑管理、设备管理专题讨论会,在油品使用、设备润滑、设备漏油等重点和难点进行探讨,扬长避短,提高各单位在设备管理水平,使公司设备管理更加标准化、规范化。
通过以上措施,经过整改和评分,2019年12月,萍安钢铁123个液压站、润滑站、118个电磁站评分都达到98分以上。在“三站”的有力支撑下,2019年该公司设备事故故障率同比下降0.836‰,故障比去年同期减少193起,达到了年初制定的事故故障减半目标。(汤艳红)