宝武集团中南股份炼铁厂原料生产作业区1号翻车机三季度以来故障率较高,影响卸车效率,增加局车延迟费用。炼铁厂原料生产作业区积极采取有效措施,努力降低翻车机故障率,提高卸车效率,减少局车停时费用,为企业降本增效做贡献。
为了快速高效地解决难题,作业区党支部成立攻关小组深入翻车机作业现场查找问题症结所在。经过小组成员24小时跟班蹲点,查找出主要原因:1号迁车台接近开关与感应挡板之间的距离只有10毫米,迁车台移动时产生晃动,接近开关容易碰撞感应挡板造成电气故障;1号迁车台东侧水平导轮磨损,迁车台移动时整机行走偏离水平线,不能自动调整水平位置导致迁车台啃轨引起电气跳闸;1号迁车台行走时齿轮产生共振,振松路轨固定螺栓,引起路轨压块松动,路轨移位造成迁车台无法正常工作。
党员们根据查找出的问题,逐一进行攻破:首先,把1号迁车台接近开关与感应挡板之间的距离,由原来的10毫米拉开至20毫米,底座底部由原来的角钢固定改成钢板固定防止晃动;其次,更换磨损10毫米的水平导轮,重新调整位置,保证迁车台行走时保持与水平导轨中心线平行;然后,紧固松动的路轨螺栓,按照路轨接口之间间隙6毫米、高低不超3毫米的标准重新调整路轨。
整改完成后,1号翻车机故障率大大降低,平均每班降低至1次,一周矿类局车单车平均停时9.37小时,单车平均停时费用5.96元,对比改善前降低4.61元/卡,每月可降低停时费用约3.2万元,降本增效效果明显。(罗小娥)