班组员工是生产任务的执行者
是生产设备的直接操作者
设备怎么用才顺手
怎么样操作效率高
他们看得最清楚
他们的创造最接“地气”
扎根基层、爱岗敬业
在创新创效的“舞台”
持续攻坚、成果不断
快看Ta们
这波儿花式操作
气相色谱巧“延寿”,降本增效共践行
制造管理部化学检测作业区原辅料分析二班,是一支铿锵有力的“玫瑰班组”,她们严格把控进厂原辅材料、煤气油脂等化学成分检测质量关,为公司生产工艺方案制定、原辅材料结算提供准确及时的数据支撑。
针对煤气试样含水量和杂质高,洁净度低,导致气相色谱仪核心部件色谱柱活性降低,使用寿命缩短,分析成本增加的问题,班组成员坚持以问题为导向,积极组织开展多次“头脑风暴”,集思广益,经过不断地摸索试验,成功利用玻璃管内加玻璃棉和分子筛,自制成简易的煤气净化装置,达到进一步净化煤气的作用。
该装置已成功受理发明专利,实施前每年需消耗4根色谱柱,耗费12800元,实施后每年仅消耗1根色谱柱,实现降本9600元。
灵感突现,创新先行,员工智慧巧解设备难题
物流运输部设备作业区检维修班组,主要负责区域内所有设备的维护保养任务,班组员工都是工龄几十年的老师傅,不仅手巧,而且思维灵活,“土”办法多。
针对翻车机零度轨道与地面轨道对位无稳定可靠的零位基准面,造成每次调整凸轮控制器的时间长、效率低、稳定性差,翻车机在使用一段时间后钢平台轨道对位又发生变化,电气需要经常性进行调整。检维修班组员工充分发挥自身特长,制作翻车机自动机械定位装置,确保翻车机平台轨道与地面轨道对中度可靠。
自设备安装运行以来,翻车机平台轨道与地面轨道对中误差控制在±1.0mm范围内,小于设计安装±3.0mm的要求,降低了翻车机设备故障及维护工作量、提高了翻车机作业效率,消除了拨车机与翻车机撞车事故隐患。
以创新思维,解决极薄跑偏
轧钢厂热卷生产作业区甲班主要负责钢坯加热、轧制、卷取、取样、运输等工作,班组成员以问题为导向,以创新为抓手,以效益为目标,积极开展创新创效工作。
在极薄规格轧制中,尾部处于失张状态,极易出现跑偏甩尾情况,是热轧产线轧制过程的一大难点。班组成员通过不断总结尝试摸索出一套可以准确判断,快速调整的极薄规格防甩尾操作方法,大幅提升了薄规格轧制稳定性,降低了轧制废次降。
使用该方法后极薄规格轧制能力有效提升、轧制块数大幅增加,甩尾切废由80%减少至10%,减少轧废损伤15.75万元;减少辊印缺陷,降低质量损失18万元;年经济效益达23.58万元。(秦革 李鹏 李庆 李莹 李庆)