原料码头卸载矿石、煤炭存在料斗粘堵、不下料问题是困扰重庆钢铁的一大难题。为解决此问题,重庆钢铁物流运输部开展了技术攻关。近期,针对3号码头趸船料斗实施了衬板耐磨料新技术应用——1号料斗敷设耐磨料。
图为敷设了耐磨料的1号料斗
料斗作为物料传输的关键设备,在长期的使用过程中,由于物料的摩擦和冲击,其内壁极易磨损、料斗壳体变形,影响卸载效率和设备的稳定性。为了解决这一难题,物流运输部工程技术人员对多种衬板及耐磨料进行了系统研究比选,结合3号码头卸载物料的特性,决定对料斗进行耐磨料新技术的敷设应用。
在敷设过程中,施工人员严格按照施工工艺和标准进行操作。精心调配耐磨料的比例,使其达到最佳的性能。然后,采用专业的工具和设备,将耐磨料均匀地涂抹在料斗内壁上,确保每一个角落都得到充分的覆盖。
为了到达解决料斗粘堵效果,施工期间厂家技术人员在现场进行技术指导。把控关键工序的施工质量。经过9天的施工,料斗的耐磨料敷设工作顺利完成。新敷设的耐磨料层不仅外观平整光滑,而且具有出色的耐磨性能和抗冲击能力。这将大大延长料斗的使用寿命,降低料斗破损的风险,提升了码头的卸载效率。
此次料斗敷设耐磨料的成功实施,是物流运输部对新材料、新工艺应用的一次重要实践。投入使用后料斗悬料、堵料、粘料现象减少45%以上,同时提高了重庆钢铁码头小时流量30%。(秦革)