转炉蒸汽泵是保障炼钢生产稳定顺行中的重要设备,由于长期处于高温环境,加之使用频繁,蒸汽泵容易出现磨损和损伤。蒸汽泵受损后现有两种处理方式:一是更换新备件;二是由设备维检员工进行修复,但是受制场地、技术、加工条件等各种因素限制,蒸汽泵修复后的使用效果并不理想。
设备管理部积极践行“每一分钱都要较真、每一分钟都不耽搁、每一个人都要担当”理念,聚焦价值创造,充分发挥职能业务部门的优势,积极承担起蒸汽泵修复的业务。面对无部件图、装配图等困难,公司备修基地积极行动,开展技术攻关。
经过反复研究和试验后,攻关团队采用精密冷焊技术对主轴进行堆焊,避免普通堆焊导致主轴应力集中,影响强度。在主轴加工过程中,先利用普通车床粗车成型,再上数控车床精车加研磨确保加工精度,对加工后的主轴进行探伤检测,避免主轴内部裂纹影响使用寿命。
蒸汽泵整体装配过程中,制定了严格的装配标准,严控轴承、叶轮、密封等关键部件的装配精度和质量,确保装配过程中不会出现任何疏漏。经过无数次的攻坚克难,攻关团队成功完成了3台转炉蒸汽泵的修复工作。经过测试和试用,修复后蒸汽泵的性能完全达到预期目标,可节约备件采购费21万元。
此次炼钢转炉蒸汽泵修复技术的突破,检验了该公司备修基地自主创新能力。接下来,设备管理部将持续深入开展备件在厂内的自主修复业务,竭尽所能降低设备维修费用,以实际行动助力公司打赢生存保卫战。(李长圣、黎长友)