今年第3季度,陕钢龙钢公司能源管控中心不断增强创新意识,紧盯每一个创效点,在小改小革中“掘金淘宝”,在攻坚克难中提高技能,群策群力,让一个个技术改造“金点子”变成降本增效“金豆子”。
管道改造 节能降耗
节能降耗是龙钢公司职工坚持想、持续干的关键事。他们推行全员“ 慧”算账、算明白账、算精细账。9月份,他们在450m2烧结机尾布袋除尘管道上开孔,焊接了一根直径0.3 米、长度5 米的管道,作为大灰仓的二次除尘管,代替了点式除尘器。经现场测量、数据对比,不但大幅改善了除尘效果,而且年可节电2.6 万千瓦时,降低压缩空气消耗29 万立方米,减少布袋更换费用2000余元,降本增效成果显著。“自从安装了二次除尘管道,设备运行的稳定性明显提高,各项参数均在经济运行区间,达到了预期改造目标。”该单位除尘班班长张凤说道。
一键联动 高效省力
长期以来,龙钢公司5#高炉的炉后仓顶除尘器都在其顶层开、停机,修改反吹系统参数等操作时,劳动强度高、工作效率低。对此,电工班班长梁凯凯结合岗位实际情况,开启自主改造,通过敷设电缆、增加远程控制回路和线路试验测试,将原来的现场手动操作改为远程电脑一键联动模式。这项改造减轻了人员劳动强度,使设备操作更高效,进一步助推除尘器能耗降低、效率提升,为降本增效工作添砖加瓦。
供气优化 掘金有道
“全面科学管控能源,持续优化提升能效。”围绕这样的节能工作思路,龙钢公司不断强化节能管理,通过设备改造和工艺优化降成本、增效益。
针对反吹系统脉冲阀内漏、气源直排,经常出现滤袋不反吹、除尘器压差高的问题,龙钢维修达人赵海文和工友们集思广益,将可行性强的“金点子”付诸实践。他们将气包普通阀门改造为气动阀门,与反吹提升阀同步运行,实现反吹气包在运行时连续充气,反吹结束后自动切断气源。此举节约了压缩空气消耗,反吹系统运行稳定良好,每日可节约能源费用5000余元。
“这次设备‘脱胎换骨术’,成功解决了除尘器故障,供气工艺达到了优化目的,效果杠杠的。”大家都对这次设备改造的成效赞不绝口。(吉小玉)