宝武集团中南股份炼铁厂焦化车间化产中心锚定“四有”(有目标、有措施、有考核、有奖惩)、“四化”(制度化、流程化、标准化、精细化),以精益管理为重要抓手,将成本管控融入生产全链条,强化算账经营,向“新”而行,用创新实践助力降本增效不断取得新成绩。
自主完成排污池清淤
化产中心4-5号焦炉蒸氨塔排污池积弊已久,油渣堆积导致装载量锐减、排污周期缩短,严重制约煤气净化回收系统稳定运行。邱荣兵团队以“四有”要求为行动指南,迅速制定清渣目标与科学措施:精准测算停排污窗口,明确高温冲洗软化、人工清理的标准化流程;建立考核机制,将任务细化到个人,通过奖惩分明的制度激发团队战斗力。面对100°C高温废水与潜在灼伤风险,成员们严格遵循精细化操作标准,历时两天完成清渣工作。通过自主清理替代外包服务、回收煤粉渣再利用,累计节约成本6150元,以实际行动诠释了精益管理下的“小账精算”。
全面优化蒸氨生产流程
在蒸氨生产流程优化攻坚战中,陈成团队同样以“四有”“四化”为行动指引,系统性推进精益管理。针对电耗高的痛点,团队依据制度化要求成立专项攻关小组,通过流程化梳理识别出管道布局与设备运行的优化空间;制定标准化改造方案,在上塔碱液管道加装蒸氨废水连接管和控制阀门,将补充液由软水改为蒸氨废水,稳定碱洗段密度;重新规划管道走向、优化阀门控制逻辑,停用11kW计量泵,实现溶液输送路径的精细化调整。这些举措不仅每日节电264度、年降本约9万元,更推动操作流程从复杂冗余向简洁高效转变,使生产管理向标准化、精细化迈进。
显著提升设备运行效率
在降本增效攻坚中,化产净化一班响应“一切皆可降本”号召,运用操检维调合一模式,自主完成酸气管线在线清理。此次任务需切换清理8条酸气支管,同时要精准调控真空泵出口压力与催化剂温度,保障流程安全稳定。以往该工作依赖外委,成本高且协调不便。为实现降本增效,班长科学规划,细化分工,明确责任。班组成员不惧技术难题与操作风险,全力协作,最终使真空泵出口压力从31kpa降至25kpa,显著提升设备运行效率、降低能耗。(江碧睿)