在重庆钢铁“算账经营”深入推进的过程中,炼钢厂公辅车间维检班组扎根生产现场,靠着艰苦奋斗的劲头破解难题,凭着开拓创新的思路挖掘潜力,把“纸上的理念”变成了“真金白银的效益”。
抠细“冷水账”算活“经营账”
今年初夏,公辅车间的煤冷水系统出了个“老大难”:水质浑浊度超标不说,一到夏天水温就居高不下,只能一个劲加新水降温。新水用得越多,运营成本就越高,这跟该公司“算账经营”的要求完全背道而驰。为了啃下这块“硬骨头”,维检班组自发组成攻关小组,一场“降煤冷水消耗”的战役就此打响。
技术骨干带头扎进现场,顶着四十多度的高温守在冷水池边,一会儿测水温,一会儿取水样;下班后又召集大伙儿坐在一起,对着监测数据翻来覆去分析,终于找准了问题根源:浅层砂过滤器里的石英砂过滤效果差导致水质不达标、旧冷却塔散热不佳水温压不下来。这两个问题叠加,新水消耗能不高吗?
可解决起来并不容易:要换7个过滤器的石英砂,工作量很大;装新冷却塔还得协调好多部门,时间紧、压力大。
关键时刻,班组骨干徐荆第一个站出来:“我来牵头!”他带着大伙儿琢磨出“错峰更换、分步安装”的办法。换石英砂时,有人提议“每台过滤器该装多少砂算精准点,别浪费”;装新冷却塔时,技术骨干一边盯着设备进场,一边守着安装质量,反复调试运行参数,就为找到“散热最好、补水最少”的平衡点。班组还定下规矩:每天监测补水数据,每周汇总分析,用“抠门”的态度把每一方水都用在刀刃上。
功夫不负有心人。到5月底,7个过滤器的石英砂全换完了,新冷却塔也顺利投用。监测数据一出来,大伙儿都乐了:煤冷水补水量稳稳控制在每小时50立方米以内,刚好达到目标!到10月底,这一项就足足省下了6.67万元水费。

小小集水坑算好“回收账”
除了“冷水账”,维检班组还在一个“小水坑”里算出了大效益。原来,一次除尘系统新增湿电除尘设备后,正压段的水量突然变多,老的排水器根本跟不上,水经常漫出来。这不仅让地面湿滑有安全隐患,更让讲究“算账经营”的班组队员心疼:“这么多水白白流掉,太可惜了!”
班组立刻行动起来,翻图纸、测排水量、记水压,还拿着尺子在现场量来量去。一开始想的“加大排水器容量”“加装分流管”等办法,不是成本太高,就是稳定性差,全被否决了。就在大伙儿犯愁的时候,班长杨东一拍大腿:“堵不住就‘收’!建个集水坑把外溢的水攒起来,再接到中央水处理系统重新用!”
方案定了,大伙儿立刻分工:老师傅带着施工人员蹲在现场量尺寸,精准敲定集水坑的长宽高;年轻队员沿着设备管线仔细铺回水管,把集水坑和水处理系统连得严严实实。集水坑一投用,效果立竿见影:外溢的水再也没漫过地面,全被“兜”进坑里,处理后重新用到生产中。安全隐患没了,水也不浪费了,一年下来,光这一项就省下5.13万元!
从跟“冷水消耗”较真,到给“外溢水”找去处,维检班组用实打实的行动证明:“算账经营”从来不是墙上的标语,而是每个岗位上的责任与担当。错峰换过滤器时的精打细算,建集水坑时的巧思破局,每一步都扣着“降本”,每一环都盯着“增效”。这份“算账经”,不仅让理念扎根到每个队员心里,更锤炼出一支敢打硬仗、善解难题的团队。他们用“开拓创新求突破,精打细算增效益”的实干,为公司高质量发展注入了最坚实的班组力量!(李佳)




























