在算账经营的道路上,宝武集团中南股份能源环保部发电车间没有依赖“大刀阔斧”的改革,而是从设备角落的旧阀门到管网里的每一吨蒸汽流量,用“锱铢必较”的较真劲,算清每一笔成本账、效益账,让“算账经营”理念在生产一线落地生根、开花结果。

旧阀“上岗”:废品变身“金疙瘩”
发电车间BSP锅炉的两台给水泵回流电动阀,是出了名的“耗材大户”。因长期承担流量调节功能,阀芯被介质冲刷得坑坑洼洼,内漏问题越来越严重,成了能源浪费的“漏斗”。按照常规做法,更换新阀需要一次性投入28万元采购设备。“新阀虽好,但成本太高,仓库里有没有能利用的旧件?”车间主任的一句话,点醒了在场的每一个人。
团队立刻查阅仓库设备报废台账,一款“锅炉给水旁路调节阀”让大家眼前一亮——这款报废阀门规格与所需一致,设计压力甚至远超当前工况需求,只是因工艺调整被闲置。“改改就能用!”说干就干。团队迅速行动,对旧阀开展拆解、清洗、更换密封件、校准执行机构等一系列“微创手术”,让旧阀“重获新生”。安装调试后,阀门运行稳定可靠,一举省下费用27万元。这次“变废为宝”,让员工们真切感受到:原来“算账”不是等钱花出去再心疼,而是在花钱前多问一句——“有没有更省的办法?”

蒸汽“改道”:浪费转为“效益源”
炼钢工序蒸汽自用系统投用后,车间又遇到新难题:饱和蒸汽回收流量时常“爆表”,瞬间冲到90t/h,而1号LSP汽轮发电机组的最大承受能力仅为60t/h。为保证机组安全,只能频繁打开对空排气阀,将多余蒸汽白白排入大气。“放掉的都是钱!得想办法把这些蒸汽接住。”
车间迅速成立攻坚小组,对着蒸汽管网图反复琢磨,同步收集、分析运行参数。他们发现,2号LSP汽轮发电机组尚有一定负荷空间,关键是缺少一条“通道”引流多余蒸汽。方案很快成型:在过热蒸汽管网增加一道电动隔离阀,防止蒸汽倒灌;在饱和蒸汽管上新增一条联通管和电动隔离阀,给蒸汽装上“智能转向开关”。当1号机组“吃不下”时,阀门自动切换,将多余蒸汽“导流”至2号机组。改造后,效果立竿见影:原本放散的蒸汽被“请”进2号机组,每天多回收蒸汽约19吨,转化为电能约0.3万kWh,年创效达20万元。更重要的是,蒸汽“零放散”的目标成为现实,再也不用听着排汽的“嘶嘶”声心疼。
从旧阀复用省下27万元,到蒸汽改道年增效益20万元,发电车间用实践证明:算账经营从不是复杂的财务公式,而是在生产细节中始终保持成本敏感——看到旧设备先想“能不能再用”,遇到浪费先算“能省多少钱”。更深层来看,“算账经营”不只是“算好每一笔账、用好每一分钱”,更是让员工意识到:车间里的每一度电、每一个零件、每一吨蒸汽,都紧连着该公司效益,紧连着大家的“钱袋子”。 (哈小辉)




























