近日
重庆钢铁公司炼铁厂实施的水渣控制系统升级改造项目
落地见效
经过三个月攻坚
PLC电源回路改造与继电器升级
两大难题被成功攻克
为高炉稳定运行扫清了长期障碍
痛点:设备“掉链子”,生产被迫“堵口子”
“又跳闸了!高炉那边怕是要被迫堵口了!”炼铁厂Z7料场机尾电气室里,点检员唐巍焦急地测量电压,这已不是第一次水渣控制系统出现故障。
“每次积料都要好几个人清理半天,累得腰都直不起来。”水渣岗位员工何建明苦笑着说。随着高炉冶炼强度的持续提升,皮带异常停机导致驱动站积料事件频发。
问题根源有两处:一是PLC电源回路采用公共线共用模式,如同“一栋楼只有一个总闸”,单路故障便会波及整个系统;二是短系列皮带仍沿用传统固态继电器,抗干扰能力差——稍微有点感应电压就击穿。
攻坚:团队“重突围”,精益工具“准施策”
面对难题,炼铁厂设备车间组建10人攻关小组,应用精益管理工具进行问题分析,分两路同步推进。
针对PLC电源,点检员连续监测分析后,果断摒弃公共线模式,重新设计“分段隔离供电+独立线路重构”方案,为每个负载搭建独立供电支路,实现“单个故障单独更换”,避免全线停机。
针对继电器,团队将所有固态继电器替换为高抗干扰型电磁继电器,端子间距扩大3倍,抗电磁干扰能力提升50%,从结构上根除了感应电隐患。
改造过程充满挑战:改造不能影响正常生产运行,只能利用停机间隙见缝插针作业;原有图纸与现场接线存在偏差,需逐一摸排;数百个接线点要在狭窄电控柜内精准布局。技术人员合力攻坚、优化方案,最终啃下“硬骨头”。
成效:设备“稳下来”,降本增效“提上去”
改造投用一个月,效果立竿见影。“Z7电气室再没发生因控制回路主电源跳闸导致的停机!”设备车间主任严洁在早会上说道。短系列皮带也彻底告别继电器损坏故障。
两项改造合计年降本超8万元。更重要的是,一线员工从频繁清渣中解放出来。
“现在设备稳定多了,不用天天清积料了!”何建明欣慰地笑了。
此次改造是精益管理驱动“全员岗位创新”的生动实践,炼铁厂将继续鼓励技术人员运用精益工具、立足一线、精准破题,以持续创新护航生产稳定,为该公司高质量发展注入不竭动力。(李志翔)




























