宝武集团中南股份物流部以“四化”“四有”为方向,以精益管理为抓手,将“艰苦奋斗、攻坚克难、开拓创新”的精神融入日常工作的每一个环节。从铁运车间的“自制拉杆保安全”,到仓储车间的“废料变身强盖板”,再到汽运车间的“自主修阀提效能”,一个个鲜活案例,生动诠释了物流部员工如何把“算账”理念转化为“真金白银”的经营成果。
铁运车间:自制拉杆破难题,安全降本双丰收
铁水运输区域,安全与效率是永恒的生命线。长期以来,铁水车止轮器的使用存在明显的安全隐患与成本痛点。为避免溜车,作业人员需蹲下身体近距离手动垫放止轮器,高温铁水及飞溅的火花极易造成灼伤;而若采购带手把的成品止轮器,单件高达168元,长期使用将带来较沉重的成本负担。
面对挑战,铁运车间没有等待,而是主动出击,成立改善小组。他们深入现场,摒弃依赖外部采购的传统模式,大胆尝试自主设计与加工。小组精准评估现场需求,选取10mm圆钢切割成1.2m长度,通过折弯工艺制作成倒钩状拉杆,穿入止轮器钢结构中部的12mm开孔;随后在圆钢上开孔穿入开口销防止脱出,并焊接8cm长的圆钢作为握持手把;最后进行全面打磨去除毛刺并喷涂防锈漆。
这一改善效果立竿见影:在安全上,有效解决了作业人员近距离面临的烫伤风险,保障了人身安全;在成本上,自制单个拉杆成本仅52元,较外购节约116元,此次加工30个累计节约成本3480元。
仓储车间:废料变身强盖板,匠心巧手解顽疾
在仓储车间废钢北面作业区域,水沟格栅盖板曾是令众人头疼的“老问题”。由于频繁承受拉运废钢的重车碾压,盖板时常出现变形、断裂,不仅影响车辆通行效率,还存在安全隐患,频繁更换新盖板更是增加了成本支出。
面对这一难题,仓储车间点检班没有等靠要,而是主动扛起责任,探索“变废为宝”的解决方案。他们发现废钢库内板材切割下来的废料中,有不少材质坚韧、尺寸适配的余料。确定思路后,点检班成员迅速行动:首先精准测量水沟尺寸,结合重车通行需求设计盖板结构;随后从堆积的板材废料中筛选合适材料,利用专业设备进行切割、打磨、钻孔;最后通过焊接组装,将一块块原本闲置的废料,加工成坚固耐用的水沟盖板。
经过精心制作与安装调试,新的自制盖板完美契合水沟尺寸,承重能力完全满足重车通行要求,彻底解决了盖板频繁损坏的问题,更实现了“零成本”物资置换:直接节省新材料采购费用约1万元。此次修复,既避免了新材料采购的成本消耗,实现了废料资源化利用,又保障了车间作业的安全与畅通,用实际行动诠释了“降本增效、自主创新”的实干精神。
汽运车间:自主修阀练内功,外委转内创效益
作为该公司粉料运输的重要载体,汽运车间的10台吸排罐车运行状态直接关系到保产运输的顺畅。每台车上的2个安全阀是关键安全附件,长期以来,其定期清理、校验与修复工作多依赖外部专业机构,不仅产生较高的费用,协调周期也较长,时常影响车辆的正常排班运营。
面对这一情况,汽运车间主动作为,决定挑战这项“技术活”。在相关部门的支持下,车间抽调技术骨干组建攻坚小组,仔细研究安全阀的结构原理和工作性能,查阅技术资料,制定了周密的自修方案和安全操作规程。作业过程中,员工们一丝不苟,对拆解、清理、检查、修复、测试等每一个环节都精益求精,确保了维修质量完全符合安全技术标准。
此次自主维修成效显著:在成本上,单次修复20个安全阀即节约外委费用4000多元,长期坚持累积效益极为可观;在效率上,大幅缩短了设备停场周期,提高了车辆的可利用率和出勤效率;在技能上,维修团队的实际动手能力和解决复杂问题的能力得到了切实锻炼,为未来承担更多自主维修任务打下了坚实基础。这一实践充分展现了基层员工高度的责任意识与强烈的成本观念,将降本增效真正落到了实处。
三个案例,三种路径,同一内核——那就是将“算账经营”从口号转化为行动,从理念升华为文化。他们以系统思维、标准流程、长效机制,推动改善成果落地生根、长效运行。(潘海岳 李志恒 丁雅琴 李卉卉)




























