近期,重庆钢铁物流运输部聚焦一线痛点,精准研判、精细施工,协同攻关完成2号码头下料口升级改造。改造后,设备维修频次下降12%,备件消耗下降20%,全年预计降本8.72万元。

“下料口磨损,皮带就会跑偏、剐蹭,不仅设备损耗,维护抢修还会耽误卸载!”2号码头下料口因持续受物料冲击,不仅结构强度下降,下部导料槽还会偏移错位。生产运行中,偏移的导料槽让皮带长期受力不均,跑偏、撕裂、异常磨损问题频发,成为制约码头连续作业的 “拦路虎”。
精准研判,源头治理
设备管理室牵头,协同港口车间成立攻坚小组,现场开展勘查、技术研判,精准测量设备磨损、变形参数,深入分析设备受力故障机理,最终确定“换板加固、结构补强”的专项改造方案。本次改造重点更换破损变形侧板,同步加装加固筋板强化设备整体刚度,从结构层面杜绝侧板二次变形、导料槽移位等问题,实现隐患源头治理。

协同作战,精细施工
设备管理室与港口车间高效协同,全力推进改造任务落地。改造期间,攻坚小组不断细化施工流程、严控作业标准,精准完成板材切割、对位安装、紧固焊接等各项工序,确保每一块板材贴合到位、每一道工序合规达标。本次协同改造根除了下料口变形、导料槽偏移、皮带跑偏磨损等长期制约生产的设备顽疾。改造后,设备维修频次下降12%,有效减轻了现场设备运维压力,相关备件消耗下降20%,全年预计降本8.72万元。
此次改造彰显协同攻坚实干优势
筑牢设备安全防线
保障码头稳定运行
为物流作业稳产高效夯实设备保障基础
(包妍琳 张婷婷 龙蛟 包妍琳)




























