近期,重庆钢铁设备管理部针对液压润滑系统“跑冒滴漏”这一顽疾,启动了一场为期三个月的专项整治“清朗行动”。截至目前,已完成286套系统的标准化治理,预计年均降本超百万元。

液压润滑系统被誉为生产线的“血脉”。过去,管路渗漏、油污外溢等问题不仅影响现场环境,更潜藏设备隐患。自4月1日起,设备管理部对全厂515套系统挂图作战,制定了14项硬性整治标准,确立了“周推进、周检查、周通报”的闭环机制,整改不力者考核,成效突出者重奖,全员攻坚氛围浓厚。

在此次行动中,主任工程师李长圣和他的同事埋头在一线。他们拿着图纸穿梭于设备之间,逐点排查“疑难杂症”,对每一个渗漏点“较真碰硬”,严格把关每一处法兰和管路的密封质量。正是这种“动真格”的精神,保障了整治工作的落地见效。
随着“跑冒滴漏”的不断根治,液压系统渗漏现象逐步得到改善,设备非计划停机风险得到降低,随着长期的治理攻关,关键设备寿命也将得到有效延长。(杨玉婷)




























