今年以来,重庆钢铁轧钢厂设备车间将算账经营融入日常,全员养成“作业前算成本、检修中控消耗、完工后算效益”的行为习惯。各班组立足岗位,通过盘活废旧资源、优化检修流程、自制冲水工装等多项小微革新,将成本账算细、把效益账做实。
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旧瓦重新上岗,创效5.68万元
热卷产线户外电气柜露天放置,雨水易侵入烧毁元器件,既增加了备件费用,又会导致非计划停机。热卷电气班李飙、王云飞秉着“能利旧不采购”的原则,主动梳理厂区废旧彩钢瓦,零投入、自己干——逐台测绘、反复优化、加班安装,自制帽檐导水遮雨棚,彻底解决进水难题。改造后,故障下降95%,盘活废旧资源,创效5.68万元。

优化检修流程,创效19.3万元
厚板产线热处理磁力吊走轮旧工艺需高空拆分减速机、走轮,单次检修耗时长,高空作业风险高,人工、产能损失大。厚板机械检修班班长邹昭富与员工曾科细算人工与停机减产账,优化检修作业方案,将现场拆分检修改为地面预装、模块整体吊装。优化后检修时长减少24小时,大幅规避高空高危作业,每改造一台磁力吊可创效19.3万元。邹昭富表示:“如今检修不只看修好设备,更要算清人工、产能每一笔经营账。”

自制冲水工装,创效2.3万元
污泥压榨机滤板细微裂纹隐蔽难查,渗漏缺陷发现滞后,易造成压泥不合格、设备停机。污泥压榨检修班的周泽、孟银川主动算了一笔成本账,每台污泥压榨机排查费用3.06万元,若有漏检还需返工,又是一笔开支。为破解痛点,二人就地取材自制冲水工装,反复调试分段冲水检测流程,建立漏点标记、维修、复盘闭环机制,减少重复冲水与无效吊装。优化后,减少水资源与滤板损耗,创效2.3万元。
轧钢厂基层班组将“算账经营”理念内化于心、外化于行,不坐等外部资源、不沿用老旧模式,全员争当算账经营主角,把成本管控落到实处、把效益提升抓出实效,以小微革新汇聚稳产创效大动能。(胡锐 官俊杰)




























