本报讯 日前,河钢集团张宣科技金属材料产线通过技术创新、设备智能化改造、操作优化等多维度发力,能源成本持续降低,吨钢电能消耗、吨钢燃气消耗指标分别由年初97.73千瓦时、71.58立方米降至72.36千瓦时和63.42立方米,挖潜降本60余万元,产线活力充分释放。
通过绿色低碳技术进步,推动产业加速发展,张宣科技金属材料产线主动求变,将除尘等辅助装备技术革新同样列为攻关的重点,运用物联网等科技手段,建立产线上18架除尘风机的通讯连锁,实现数据传输与语言交互控制新模式;运用智能AI分析除尘设备运行数据,修改PLC程序,使风机依据产线生产节奏动态运行,工作频率稳定在30赫兹~38赫兹,既可保障除尘效果,又可实现设备智能化运行,月降电耗3万千瓦时,年降低费用18.3万元。该产线还向管理创新要效益,细化《能耗设备启、停、待机制度》,重点对产线长时间停机等多工况加强管理,当产线停机时间达到3分钟以上时,降低除尘风机频率至15赫兹,30分钟以上停机时风机缓慢降速,在5分钟内停止运行,为降电耗夯实制度基础保障。
在降低燃气消耗方面,该公司有效开展岗位创新活动,充分挖掘产线职工才智,凝聚创新力量,总结优化“三勤操作法”“一提一降加热法”等加热炉调火操作方法,并推广普及,达到“经验互享、技术互融”的目的,进而推动各产线协同降低燃气消耗;应用智能燃烧模型,实时采集、分析炉膛温度、炉壁温度和坯料表面温度等参数,并增设各加热段燃气供给流量、供给压力、介质温度、介质成分等参数反馈功能,为该产线调火人员及时获取信息、优化操作提供精准数据;同时,经过智能数据长期运行,优化部分品种智能加热参数,将模型调整为自动模式,科学计算空气、燃气最佳配比,实现产品智能加热,杜绝因操作差异影响燃气消耗,切实提升产品质量、降低消耗。(王杨 王萱晨)
《中国冶金报》(2025年08月14日 08版八版)