1-4月份,冷轧板厂全面完成了公司下达的生产经营任务,共生产出商品材564964吨,成材率达到96.05%,合格率达到99.96%,酸轧机组作业率达到83.61%,为2019年华菱涟钢高质量发展做出了贡献和赢得了良好开端。
“在目前严峻的市场形势下,我们要瞄准更高目标,对标先进企业,找出自己的短板,抓住市场机遇,提高效益。以提高效率为核心,提升生产节奏,努力实现产量最大化、效益最大化目标,这才是唯一的出路。”冷轧板厂厂长郑灵科如是告诉笔者。
进入五月份以来,该厂多管齐下,全面启动“精准管理,提质增效、
降本增效”专项行动,各关键指标同比实现大幅提升。月初,该厂就明确了工作目标,在职工群众中广泛宣传“大战红五月”,并将生产任务和各项指标分解到各作业区、班组及每一位员工身上;同时,在各班组之间开展劳动挑战赛,加大产量、质量和成本的绩效激励导向。
查短板 提质增效
时刻向同行业先进水平看齐,寻找差距和查找自己的短板,强力推进“以项目制为抓手”,是冷轧板厂“提质增效”的一个重要手段。
过去一段时间内,冷轧板厂成品库、轧后库库区内,由于行车工操作原因引起的钢卷被“吊损”、“夹损”、“碰损”等情况时有出现,给客户和下一道工序带来了质量损失。自该厂落实开展“找短板、树危机、强根基”活动要求后,该单位综合作业区迅速在内部进行“找短板”,特别是发现钢卷因行车操作人员“失误”造成质量问题,影响了下道工序的生产和客户损失后。针对“吊损”、“夹损”、“碰损”这些“短板”,作业区立即制定了相关制度和措施。要求库区内的钢卷(含外包装)损坏后,当班及时上报和处理,对既不处理的又不上报的,作业区查获后,将从严考核等一系列有效措施,从而,有效地控制了钢卷吊损引起的质量故事发生。
出点子 降本增效
酸轧机组是该厂的“生产龙头”,是该厂生产组织的中间和关键环节,也是主要控制要素,它的生产是否正常,关系到整个冷轧板厂的生产能否正常进行下去。为了充分发挥广大职工的聪明才智,打破常规,集思广益,切实解决生产中的突出问题,由该厂“成材率攻关小组”提出的《快速提高产品成材率方案》,成了冷轧板厂“降本增效”的“秘密武器”。
“针对切头尾刀数、基板宽度、电工钢成品剪切、厚差、小五金等直接影响产品成材率的关键指标,我们瞄准提高成材率项目精准发力,通过内部细化成材率攻关指标,要求各班每班班前有详细的计划,班中有检查,班后有总结,使攻关项目得以顺利的落实;对存在的问题及时进行梳理和安排,同时,作业区再集中把获得的相关数据进行优化后,在全作业区内部进行推广,为提升产线盈利水平打下坚实基础。”轧钢作业区作业长付志平告诉笔者。
强落实 创造效益
5月份,按照公司项目制的要求,冷轧板厂二档项目制指标为降低成本15元/吨钢,该厂通过把项目制指标层层分解、落实,5月上旬,商品材成本比计划多降了15.7元/吨钢,较好地完成目标任务。
该厂还对酸轧线关键点进行梳理,从提升机组效率入手,大力推进标准化作业,对轧机切变量进行优化,实施设备零故障攻关,推行设备点检定修制,大大地规避和减少了非计划停机事故的发生,使产线作业率得到有效提升。进入5月份以来,该厂的生产经营工作并没有受到“五一长假”的影响,而是以新举措展现新作为,以新作为实现新突破,取得了红五月的“节点胜利”。5月1至10日,酸轧机组在有计划停机检修30小时的情况下,轧材47355吨,成材率达到96.93%,达行业领先水平。