烟罩重锤是控制转炉吹炼过程炉口微差压的关键设备,吹炼过程需要不断调节重锤位置,进行收集从炉口喷出的炉气及燃烧产物,并控制冶炼时进入烟道的野风量回收煤气,减少外泄。近期,陕钢龙钢公司炼钢厂电仪作业区针对原2#、3#、4#转炉使用人工倒链调节重锤位置,不仅人员劳动强度大,而且效果不佳问题,主动出击,全员发力,对重锤进行全自动调节改造。
重锤自动化改造,需要转炉、动力以及电气、仪表、维修钳工等多个单位协同作业,大家齐心协力劲往一处使,密切配合,针对各自专业尽职尽责,经相关专业人员多次协商研讨,形成详实周密方案。首先在塔楼各炉座安装小型液压站,连接油管,使重锤通过液压动起来。取转炉吹炼信号,引至锅炉PLC,编辑程序、画面,通过判断转炉冶炼时间,控制液压站油泵启停、液压油缸动作,自动调整重锤位置。
烈日炎炎,塔楼上密不透风,汗水透过衣背,湿了又干,干了又湿。电、钳、焊、仪、岗位工,先后出动百人次,焊接管道300米,敷设电缆2000余米,三天时间紧锣密鼓,圆满完成改造项目。
司炉工小刘兴奋地对本次改造总负责王工说:“以前每班要拉倒链六、七次,人累不说,效果也一般。这下好了,全自动控制,响应迅速,省心省力,改造效果杠杠的!”