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方大九钢炼钢厂降低出钢温度成效显著

2019-11-04 15:55:00

  近期,方大九钢炼钢厂以降低出钢温度为核心,强化生产管理,10月13日~22日平均出钢温度下降5~10℃,取得较为显著的成效。 

  出钢温度是否科学、合理直接影响钢的产量、质量和钢铁料消耗等经济技术指标。为降低出钢温度,该厂采取了优化入炉原料结构、改进冶炼工艺、减少炉内待钢时间和钢包周转个数、提高连铸坯拉速等措施。该厂首先通过提高转炉吹炼温度控制,保证前期温度不能过低,确保冶炼前期快速成渣,中、后期温度平稳上升且终点温度不过高,确保铁水热量被充分利用,同时通过缩短冶炼时间,缩短炉内待钢时间,降低转炉出钢温度。其次该厂加强调度管理,减少空炉时间,使用全程吹氩系统,去除钢中非金属夹杂,从而确保钢水成份和温度均匀,减少钢水在钢包内的温度损失。另外,该厂强化钢包保温、钢包全程加盖等措施,提高钢包温度,降低钢水在钢包内的温降。 

  在出钢温度优化的同时,此期间的消耗也有明显下降,相关生产指标得到进一步改善。10月13~22日,连铸消耗由1010kg/t下降至1006kg/t,连铸坯合格率达到100%。 

  作者:罗振雄、杨创煌 

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