马钢长材事业部连铸分厂为促进生产安全稳定运行,积极在职工开展“金点子”活动,有效解决了生产系统的“疑难杂症”。通过开展“我为企业降本增效献一计、出一策、干一事”活动以来,该分厂全员树立过“紧日子”的思想,“金点子”在降本增效上发挥实效,通过开展节支降耗、创新技改、修旧利废等活动,进一步推动经济效益提升。
“小改造”创“大效益”
该分厂大异型坯连铸机扇形段点检员会同分厂技术人员,对原先足辊进行了技术改造,将内外迷宫环由原来的冷装配合改为热装过盈配合,同时增大外迷宫环的直径,使其与足辊的间隙缩小,并严格控制辊子轴向窜动量,由原来≤3mm改造为≤1.5mm,使钢渣浸入轴承的机率大幅降低,提高了足辊内润滑脂的存油时间,大大改善了足辊的润滑状况。延长了辊子的使用寿命。单辊使用周期延长,同时相应提高了铸坯质量,从而延长了设备的更换周期,经过近1年的在线使用,并对综合数据加以比较,效果尤为明显。每套扇形段的足辊消耗量减少了50%,每套段子可为企业节约维修成本1.3万元,同时有利地保障了连铸生产的顺利进行。
“相互找茬”促提升
现场管理一直以来都是管理中的重点,现场管理的好坏,直接影响到各项安全工作的顺利开展。2019年年初以来,该分厂现场外委施工单位较多,员工精力分散,现场管理整体出现了下滑。为了改善这一现状,分厂党政工领导组织员工们开展了“互相找茬”活动,即让员工之间互相检查对方负责设备区域存在的问题,相互指正,相互督促。今年年初,分厂邀请骨干加入微信群。然后利用这个微信群分享已经实施的改善、精益的基本知识、各部门提出并实施合理化建议的排行榜、不断互相鼓励发现更多的改善机会。通过此项活动,既间接提升了自己的业务技能水平,又避免了因隐患未及时消除而发生的安全事故。活动开展以来,分厂共查找安全隐患50余条,并全部整改完成,将隐患扼杀在萌芽状态,有效提升了现场管理水平。
作者:陈刚