陕钢龙钢公司棒材三线φ16规格轧制经过四切分改造后,轧制速度提高,成品轧辊冷却水压力变小,冷却强度小,容易导致轧辊裂纹,换辊频繁,进而影响生产节奏,加大了成本消耗。且前期在联合泵房利用高压泵对精轧整体管道增压,虽然保证了成品轧辊冷却水压力,但是联合泵房距离棒三轧机现场距离较长,输水管道压力损耗大,水泵电机容量高达540千瓦,使用的精轧供水泵电机容量仅185千瓦。仅此一项,导致相应规格钢材轧制时吨钢电耗升高约1度,不利于轧制成本控制。
经过技术人员现场分析发现,在轧制φ16规格四切分时,仅18架轧机冷却水压力较高,从而导致整体增压消耗过高。为解决这一问题,技术人员决定对精轧管道整体增压,继续采用精轧泵对精轧管道正常供水,仅在18架轧机冷却水管上单独加装功率为55KW专用增压泵进行增压。
改造后,仅需在轧制φ16规格四切分时进行增压,不仅可以保证18架成品轧辊冷却,且吨钢电耗降低了0.75度,年可创效约16万元。 (王兰)