工艺优化创新,实现质量指标双提升
近日,汉钢公司轧钢厂通过新孔型应用,轧制工艺优化,解决了前期圆钢、锚杆钢轧制过程中尺寸偏差大、成材率低等问题。
3月13日—18日,汉钢公司轧钢厂在轧制MG335锚杆钢以及Q235B圆钢过程中,通过对原有生产工艺进行“装潢”式改进,自主设计新孔型系统,将原粗轧无孔型轧制改为有孔型轧制,解决了因通条性差造成的产品尺寸偏差大问题,尺寸精度达到0.2mm以内,促使锚杆钢及圆钢成材率分别提升3.99%、3.5%,实现了质量、指标双提升。
在此之前,为进一步拓宽市场,汉钢公司轧钢厂自主设计新的轧制工艺,进行了YL82Bφ8规格的首次开发和600MPa级新型热处理带肋高强度钢筋的成功轧制,YL82Bφ8规格平均抗拉强度达到1250MPa以上,高强度钢筋屈服强度达到650MPa以上且达到抗震级别,使集团公司在优质线材和建筑钢材高强钢筋生产领域有了重大突破,填补了陕西省内该领域的空白,为集团公司不断提高市场占有率提供了强有力的保障。
锚杆钢、圆钢批量生产及YL82Bφ8规格和高强度抗震钢筋的成功研发,是汉钢公司轧钢厂从当前市场需求出发,组织力量攻克生产技术难关,不断提高产品性能和质量,坚持不懈开发新品种、新项目的重要举措,进一步助推了公司产品市场竞争力的提升。
坚持深挖内潜,全面激活内生动力
为充分发掘出一线职工的潜力,充分调动职工立足岗位的主动改善意识,助力2020年安全生产、降本增效等中心工作,轧钢厂还创新开展了“全体职工创新创效”活动。
活动开展以来,轧钢厂各车间、各科室积极参与,员工广泛建言献策,截止目前,已收集合理化建议近100余条,意见建议有针对技术设备改造方面的,有关于钢材产量提升的,有帮助消除安全隐患的,还有契合职工自身的一些想法建议,比如制定新进大学生学习计划表,建立轧钢厂范围内的信息共享平台,实现各类文件及基础数据共享从而增加工作效率等等。一条条建议的背后,均包含了一线职工的创新和付出,也激发了职工的主人翁意识,为企业高质量集智聚力。
面对当前钢铁经济形势低位运行的态势,轧钢厂坚持稳中求进的工作总基调,增强市场意识,审时度势,积极探索和创新,通过不断加强生产组织协调,在生产稳顺高效和工艺优化上出实招、用狠劲,实现了系统整体顺稳运行,促进了经济效益再提升。(张云凤 许 栋)