陕钢集团汉钢公司炼铁厂1#高炉喷煤系统建成投产已有八年之多,煤粉喷吹系统采用3罐并列下料,总管加分配器的直接喷吹工艺,手动喷吹方式。随着高炉冶炼技术的不断进步,生铁产量日渐提高,喷吹能力难以满足煤比150kg/t以上要求,并且在喷吹过程中,氮气、压缩空气消耗量大,喷吹管道磨损严重,给生产和设备维修带来诸多的不利影响。
为了提高喷吹稳定性和喷吹量,降低能耗,减少设备磨损,炼铁厂在2#高炉智能喷煤系统改造成功经验的基础上,进行了1#高炉喷煤系统智能改造。
此次改造,利用原有煤粉喷吹系统3个喷吹罐和称量仪表设备,喷吹管道、阀门等基础设施,在满足工艺要求的前提下,采用PLC自动化控制系统,安装可调浓相煤粉输送器、改造喷吹系统工艺管道、更换气动调节阀及连接阀门组、新增氮气回收管道、智能喷吹软件控制系统等设施,形成短流程并罐交替喷吹及总管加分配器高浓相喷煤,实现对管道无磨损的高浓相输煤,并保证连续、稳定、均匀向高炉每个风口喷吹煤粉,达到“一键式”智能化全自动喷煤,使工艺整体优化、置换比提高。
据悉,改造实施后,操作人员按照高炉要求输入喷煤量,系统根据瞬时量调节喷煤罐压,对喷煤速率及时调节,喷吹速率波动控制在±5%的范围内,管道内煤粉连续、稳定、均匀,输送煤粉能力从23t/h提高到26t/h,高炉喷煤比从130kg/t提高到150kg/t。煤比提高、焦比下降,生铁成本大幅度降低,智能喷吹改造,喷煤均匀喷吹,同时喷煤浓度达到40-90Kg/Kg,氮气、压缩空气消耗相应降低,管道磨损减少。
据计算,仅降低能耗气量一年就可直接创效70万元以上,同时使得高炉接收煤粉能力增强,高炉冶炼强度提高,大煤量喷吹还有利于改善炉缸的工作状况,为高炉稳定、高效、高产、低成本奠定了基础。(贾振锋 罗景春)