2020年,陕钢集团龙钢公司炼铁厂紧盯“国内一流、行业领先”总目标,落实“守正出奇、创新赋能”总要求,积极践行“干事”文化,不断优化原燃料条件、加强外围保障、实施技术攻关,使焦比、燃料比等关键指标取得了较大提升。截至5月27日,燃料比同比降低18kg/t,焦比降低10kg/t,煤气利用率提高0.04%,为炼铁“高效冶炼”提供了坚实保障。
优化原燃料 做足“高效冶炼”基础保障
该单位结合原燃料价格和市场供应变化,持续优化焦炭堆放和使用,通过推行1#、2#高炉使用非主流焦炭,3#、4#、5#高炉使用主流焦炭和同质量焦炭混合堆放等思路,克服了焦炭品种增多、水分、硫、反应后强度、反应性等参数波动影响,为高炉指标稳定和提升奠定了基础;优化布料制度和装料程序,按照焦炭强度、水分、硫等对负荷影响强弱进行排序,分炉级单炉单仓供应,配合取消中心加焦操作,促进了高炉中心气流稳定;增加本地低挥发烟煤和后制煤能力降低喷吹煤成本,优化喷吹煤结构。同时,优化原料方案推行配比单评价机制,下发配比进行烧结杯实验,形成评价后堆料作业,逐步树立三大矿种合理搭配、烧结基础特性合理搭配理念,并形成褐铁矿、磁铁矿等矿种优化基本结构,实时对铁前生产调整和预知预判提供指导方向,确保为“高效冶炼”提供充足原燃料保障。
辅助保生产 打好“高效冶炼”外围保障
为全力发挥外围保障强大作用,促进高炉实现常态化顺行目标,该单位持续完善高炉炉型管理模型,跟踪高炉炉况运行,促进各大高炉炉型稳定生产,防范水温差大幅度波动。
针对气温回升和高炉水温差升高的问题,全面提高各炉冷却质量,主要提高冷却水量、降低进水温度,严守工艺底线,及时应对异常信息;推进融熔金属专业安全管理,组织铁水罐倾覆、高炉看水系统应急演练及培训,不断提高工长、看水工岗位应对突发事件的能力。同时,强化炉外增铁和炉前块铁配加工作,严控铁水罐容铁量,实现高炉零间隔出铁,为高炉及时出铁、炉况长期稳定创造有利条件。截至目前,该单位日块铁配加量已突破600吨。
创新促稳定 攻关“高效冶炼”技术瓶颈
该单位通过创新技术攻关,投入应用放残铁、炉缸整体保护性浇注、5#炉炉缸侵蚀模拟研究等新技术,提前顺利完成1#、5#高炉检修;1至4月,持续在高炉推行加焦实践攻关,煤气利用率实现整体提高,平均达到47.10%;加强各炉炉况管理和三班操作,做到微调、早调,全力减少炉温波动,确保硅稳定在0.30-0.45%,偏差控制在0.15%以内。
针对烧结矿固燃消耗,成立降低返矿率攻关小组,细化梳理27项影响因素,迅速开展专项攻关活动,1至4月份高炉返矿率达到26.08%,较去年下降2.48%,创效1773万元;创新推进烧结机超厚料层控制优化和强制造球技术应用,进一步促进烧结过程稳定控制,烧结矿成矿率和固燃单耗持续向好发展,有效提升烧结矿入炉率至78%以上。另外,通过三台烧结机分别加装二混逆流衬板,开展强制造球技术应用与攻关工作,有效延长了混合料制粒周期,促进了混合料成球性提升和粒度粒级组成优化,为超厚料层生产透气性提供了基础保障。(彭元飞 杨梅)