不算不知道,一算吓一跳。降本,高招不断!探索高招背后,近日,记者对该项目改造进行了实地走访。
要改,传统观念要摒弃
料场为烧结供应焦粉如果经过地坑,可直接进入破碎,一条皮带也不用走。但是在以往操作中,往往从炼铁和焦化来地坑的焦粉总是集中一起到地坑,导致地坑“料”满为患,多余的料无法通过地坑实现运输,只能通过大型堆取料机,通过9条皮带运输到系统进行破碎,在此过程中,职工要启动各种设备,不仅增加了职工的劳动强度,造成人力浪费,而且增加了设备启动电费、运途损失等消耗。看惯了、干惯了的传统观念要摒弃,公司吨钢降本300元攻关活动开启后,这项问题攻关被提到了重要议事日程。
要做,大胆探索新路径
针对问题,炼铁事业部首钢服务团专家迅速组建专项攻关组,会同高炉、料场、烧结、焦化等相关作业区专业人员进行专题研究,通过多次实地调研,他们发现:焦化、高炉系统的焦粉一般都集中在上午运输卸车,上午8点左右,不到2个小时焦仓就被大量运输来的焦粉堆满了。集中运输,是造成焦粉不得不通过大型设备另行运输的“罪魁祸首”。经过专家团队的反复研究论证,他们集思广益,找到了运送焦粉的新思路。
要为,思路落到行动上
在新思路的引导下,一种新型送料模式逐步形成。采取双管齐下的模式:一是“错时”送料,焦化和高炉系统的焦粉不许同时运送,高炉在上午8点左右送料,焦化必须在每天中午以后送料,避免料多堵塞地坑。二是加大焦粉破碎力度,要求烧结系统职工加速对焦粉的破碎,让焦粉快速沉入地坑以下,增加地坑运输能力,缓解地坑“料”满为患的压力。
要算,精益管控,提升效益
新的组织模式和操作模式打破了以往的制约“瓶颈”。首钢服务团专家说:“新的操作模式只需按定量化、标准化操作模式推进,一分钱也不用花,真正体现了高效协同,向管理要效益”。全新的模式在工作实践中发挥了明显的作用,所带来的成果使人振奋,解决以往存在的问题,也让降本收获成效。到主料场的焦粉少了,减少了倒运车辆的使用台班费,一个月节省近1.2万余元;每班少运2个小时焦粉,堆取料机降电耗近1250多度,一个月下来节省电费2万余元,直接经济效益可达到3.4万余元。另外,在运料上避免使用堆取料机和运输皮带,也为该设备更好地抢卸车和多上料赢得了时间,取得了一举多得的好效果。( 陈世宇 都大龙 )