宝武集团中南股份炼钢厂对标争先,深挖潜力,生产不断取得新突破。上半年,炼钢厂一炼钢作业区吨钢氧气消耗对比去年最好水平降低了0.39立方米/吨钢,可实现降成本63万元。
能源成本是炼钢成本的最主要因素,炼钢厂紧紧牵住节能降耗的“牛鼻子”,对能源介质开展专项攻关。为降低氧耗,一炼钢作业区从提高转炉一次拉碳命中率入手,通过跟踪每包铁水的重量、成分、温度,建立精准装入量控制模型,动态调整每一斗废钢的料型、重量等,精准控制;精细热平衡计算,适时根据冶炼钢条件的变化,及时调整装入量以及冶炼过程中配料,将钢水的成分和温度控制在一个较窄的范围,提高终点控制的准确性与稳定性;根据最优成本冶炼原则,对高温铁水,及时调整冶炼工艺,进而减少氧气消耗;通过每班班后操业会、技术人员每周冶炼专项操作技能提升培训,提升员工整体技能,控制好冶炼过程,防范炉口结渣;技术人员通过每天现场跟踪指导和事后复查操作记录等措施,把影响一次拉碳的操作和参数控制范围,逐一向各班组传达、培训并落实对策,有效提高班组控制水平。(黄宝华)