面对严峻的市场形势
广大员工积极响应
重庆钢铁公司降本增效号召
立足岗位 脚踏实地
一往无前 不断挑战
以小发明、小创造、小改善
提升生产效率
打通降本增效的堵点
“小改小革”蕴藏“大能量”
基层一线有“大作为”
简易压线装置,解决铁水运输难题
炼钢厂高炉炉下210吨铁水车在运行过程中,备用位铁水车在启动时,会与铁包盖底座发生擦剐,而且擦剐点不在头尾位置,导致90米长的电缆线全部报废,既影响生产,还增加备件成本。
为了解决这个问题,运转主要操作文立志琢磨出了一个优化方法:利用钢板边角料、废旧钢管和角钢,采用大管套小管焊接固定在铁水车上,制成简易的压线装置,即能压制电缆线启动时的瞬时弹力,又保证能灵活转动。
此压线装置实施后,在保证铁水车稳定顺行的同时,预计节约费用7.4万元/年。
自制扒渣板,好用还不贵
炼钢铁水预处理脱硫扒渣环节,由于要在铁水表面进行扒渣作业,扒渣板在一千三百多度的高温下损耗非常快,扒渣板使用周期仅为3天,铁水作业区每月消耗大约10块扒渣板。“扒渣板不是什么高科技。”铁水作业区组织技术和点检维护骨干,找来图纸,对照成品扒渣板划线、切割、焊接,进行现场制作。
“依葫芦画瓢”看似简单、实则不易,第一块扒渣板制作完成投入使用后发现只能扒30包铁水,比采购的扒渣板使用寿命少了近一半。经大家深入分析,在原材料质地相同的情况下,唯一能影响扒渣板使用寿命的就是焊接环节。在后续的制作中,他们提高焊接质量,自制扒渣板使用寿命得以有效延长。截至目前,已自制扒渣板10块,使用寿命接近外购扒渣板。
自制一块扒渣板,可节约生产性资材消耗费用252元,预计可降本3.02万/年。
开发新型煤箱,降低小焦炉实验成本
小焦炉煤箱是小焦炉试验过程中重要的备件,采用耐高温镍铬合金制作,费用高达2.35万元/个,单炉使用成本约840元左右。
面对如此高昂的运行成本,制造管理部原料检测作业区成立煤箱技术优化攻关小组,小组成员重点围绕煤箱性价比进行研究,采用降低煤箱单价、降低单个煤箱使用次数、提升更换次数的方式,先后试验了铁皮箱、不锈钢箱两种材质,并对煤箱的结构、不锈钢的厚度进行了优化试验。
通过两个月,30多炉次的试验,最终开发出使用不易变形、最优性价比的新型煤箱,制作成本仅为1540元/个,单炉成本不到400元,费用降低219%,预计降本6.83万元/年。(刘修镇 吕阳 杨长富 夏东)