在宝武集团中南股份轧材厂棒三线,成品跨中的9号、11号、13号行车中4件磁盘吊都设置为同时得电失电的“一键启停”模式。在此设置状态下,吊运成品过程中,待作业状态的磁盘吊会出现误吸其他金属件的情况,给操作人员造成困扰,也限制了发货效率。
为解决这一影响发货效率的设备本质问题,轧材厂一维检作业区行车点检员通过电路分析和现场观察,提出并实施了解决方案。
他们制作好每台车4件接线防护箱,将4件防护箱分别立焊接到各磁盘吊上方的横梁侧边,且在箱与电缆之间加焊一个直径相符的管夹,确保电缆的安全稳固;然后将4件磁盘吊从“一键启停”模式中拆分出来,从操作室联动台引出四组线缆连接进入接线箱,并与磁盘吊依次做好对应控制关系,既实现对磁盘吊数量自主的并列解列操作,也避免了原来4件磁盘吊较大起动电流导致重载连接器烧损的故障风险。
成品跨3台行车电路优化后,经过多次试吊,磁盘吊磁力稳定可靠,提升了发货效率,为棒三线多品种成材的发货作业提供坚实的设备保障。
在后续工作中,一维检作业区将新增和修改行车岗位操作规程,进而扎实推进现场标准化作业。同时,在确保设备稳定运行的基础上,不断提升设备功能精度,将设备功能发挥最大化。(蔡赐来)